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國內六家卷煙廠生產制造能力綜合測試與評價分析
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  • 點擊數:2431     發布時間:2023-07-10 22:22:42
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為了解國內進行過技術改造的卷煙廠的生產制造能力現狀,本文選取了國內6家經歷過技術改造的卷煙廠,從卷煙工藝、制絲過程、產品質量和生產消耗四個方面進行綜合測試與評價。結果表明,技術改造后的卷煙廠的生產制造水平,能夠滿足企業高質量卷煙生產的需要,但仍需調整優化生產線以降低消耗,提高效率。

文獻標識碼:B文章編號:1003-0492(2023)06-066-06中圖分類號:TP29

★ 范瑞兆,陶智麟,張占濤,陶鐵托,黃啟錄,毛永煒(中國煙草總公司鄭州煙草研究院,河南鄭州450001)

★ 魏斌(鄭州益盛煙草工程設計咨詢有限公司,河南鄭州450001)

關鍵詞:加工工藝;過程質量;過程能力;原料消耗

近年來,中國煙草總公司開展了“優秀卷煙工廠創建”和“對標創優”活動,建立了系統的經濟指標評價體系[1],有力地推進了卷煙廠的職能建設。行業卷煙廠通過實施技術改造及資源的優化整合,在加工技術、生產裝備、公輔配套保障及物流信息技術等方面得到了顯著提升,企業的生產制造能力也在不斷提升。調查發現,學者對卷煙廠制造能力的研究,主要集中在生產的某一環節,如張文文等[2]和黃麒等[3]針對松散回潮環節的過程能力評價進行了研究與分析;劉澤春等[4]通過分析卷煙加料過程能力,實現了加料過程穩態判斷及加料

均勻性分析;或對某一卷煙廠進行研究,如文杰等[5]分析評價了一家卷煙廠制絲關鍵環節的過程能力;或是針對卷煙加工工藝現狀進行分析,如張大波等[6]分析研究了國內細支煙加工工藝現狀,并與常規煙支進行了對比等,但對多家煙廠的生產制造能力進行綜合測試與評價分析還未見報道。本文立足卷煙工廠“生產制造”的核心職能定位,選取國內6家近年來經過技術改造的卷煙廠為測試對象,每家煙廠選取一個代表牌號進行生產制造能力綜合測試,旨在系統了解改造后卷煙廠的生產制造能力現狀,為卷煙廠在生產設計、加工工藝、質量控制、設備管理、降本增效等方面提供參考。

1 材料與方法

1.1 測試對象

選取6家卷煙廠(分布在四川、浙江、甘肅、山西、河南、江蘇5省)具有代表性的A、B、C、D、E、F牌號卷煙生產線,測試對象基本情況見表1。

表1  測試對象基本情況

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1.2  測試方法

溫度、含水率等在線檢測數據優先取用在線檢測數據,從數據采集系統自動采集。煙絲結構、填充值、整絲率變化率、葉絲寬度、卷煙物理質量和煙氣質量等離線數據按照《卷煙工藝規范》(2016版)、GB/T22838《卷煙和濾棒物理性能的測定》、《卷煙》等相關規范[7-15]的要求進行測試。

為保證測試數據能夠表征測試生產線的真實水平,需要去除料頭料尾數據對測試的影響,并統一不同廠家數據處理規則(表2),對相關測試數據進行標準化處理。

表2  數據處理規則

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2 結果與分析

2.1 制絲工藝流程

A、B、C、D、E、F6個牌號卷煙加工工藝流程均采用單線全配方加工模式,工藝流程并無較大區別,主要區別在于加料方式與烘絲方式(表3)。

表3  測試對象加工方式

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2.2 制絲過程質量測試結果

參與測試的6個牌號制絲過程主要質量指標測試結果如表4、表5所示。

表4  制絲過程主要質量指標測試結果

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表5  制絲過程主要質量指標測試結果

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根據《卷煙工藝規范》要求[7],葉絲含水率及煙絲標準偏差≤0.17,從表5可以看出,在葉絲干燥工序除D牌號外,其余牌號基本滿足規定。D牌號標準偏差為2.23,與其他牌號相差較大。為分析D牌號數據異常原因,繪制其含水率時間序列圖(圖1),可以發現,測試過程中有一段時間出口含水率遠低于平均值。為查找原因,繪制其同時間流量時間序列圖(圖2),可以看出,葉絲干燥階段出口含水率標偏數據異常的原因,主要為測試過程中經歷了斷流斷料。去除斷流部分,重新計算出口含水率標準偏差為0.11,處于正常范圍內。

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圖1  D牌號葉絲干燥工序含水率時間序列圖

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圖2  D牌號葉絲干燥工序流量時間序列圖

在煙絲含水率中,同樣是D牌號不滿足《卷煙工藝規范》要求。繪制其煙絲含水率時間序列圖(圖3),發現其同樣有含水率急劇下降的情況,繪制其加香煙絲流量時間序列圖(圖4),發現同樣是斷料的原因造成煙絲含水率標準偏差異常。去除斷料部分,重新計算煙絲含水率標準偏差,為0.05,符合卷煙工藝規范要求。

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圖3  D牌號煙絲含水率時間序列圖

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圖4  D牌號煙絲加香流量時間序列圖

在加料工序中加料比例變異系數,除F牌號外,均滿足《卷煙工藝規范》規定的數值(≤1.0%)。繪制F牌號加料比例時間序列圖(圖5),發現其加料比例有數次較大波動,因此導致其變異系數較大,不符合《卷煙工藝規范》要求。

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圖5  F牌號加料比例時間序列圖

參與測評煙廠環節的葉絲整絲率、碎絲率、填充值除E牌號填充值外,均滿足《卷煙工藝規范》要求(填充值≥4.0cm3/g;整絲率≥80.0%;碎絲率≤2.0%),且碎絲率相較于行業平均水平低0.18%。而煙絲的質量參數中,A、E牌號的填充值不滿足《卷煙工藝規范》的要求(≥4.2cm3/g)。

采用氣流干燥的F牌號,除碎絲率稍高于采用滾筒干燥的牌號外,其他指標無明顯差別。

2.3 制絲過程能力測試結果

制絲過程能力主要從流量穩定性、關鍵參數變異系數進行測試。牌號D測試期間發生斷流斷料,因此數據偏離正常值。為統一分析比較生產線實際生產能力,以下計算D牌號數據時,除去斷流時間段的數據。各測評牌號流量穩定性測試結果如表6所示。

表6  流量穩定性測試結果

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通過觀察上表,對比《卷煙工藝規范》中相關標準要求,大部分牌號流量控制能力符合要求,但C牌號在煙絲加香環節、F牌號在松散回潮和煙絲加香環節,與其他牌號相比控制能力相差較大,分別繪制他們的流量時間序列圖(圖6、圖7、圖8)。

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圖6  C牌號煙絲加香工序流量時間序列圖

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圖7  F牌號松散回潮流量時間序列圖

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圖8  F牌號煙絲加香流量時間序列圖

從圖6可以看出,C牌號煙絲加香工序整體控制能力較差,波動大;從圖7可以看出,F牌號松散回潮工序流量出現過急劇波動,導致其變異系數較大;從圖8可以看出,即使是已經經過截取過后的數據,F牌號煙絲加香工序料尾流量仍出現較大波動,顯示其料尾控制能力較差。

參與測評牌號關鍵工藝參數測試結果見表7。

表7  關鍵工藝參數測試結果

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觀察上表,發現參與測評各牌號關鍵工藝參數控制良好,僅有F牌號松散回潮回風溫度標準偏差大于2,繪制其松散回潮回風溫度時間序列圖(圖9)。

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圖9  F牌號松散回潮出口溫度時間序列圖

觀察上圖可以發現,數據經過截取后料頭仍有較長時間為不穩定狀態,是造成其標準偏差較大的原因。

2.4 產品質量測試結果

卷煙物理質量測試結果如表8所示。

表8  卷煙物理質量測試結果

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從上表可以看出,大部分牌號卷煙物理測試結果良好,E牌號卷煙物理質量控制能力略差,吸阻、硬度均略微超過標準要求。煙支硬度部分,采集到測試數據的廠家均未滿足《卷煙工藝規范要求》。

表9為卷煙產品煙氣質量指標測試結果。

表9  卷煙產品煙氣質量指標測試結果

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由上圖可以看出,6個牌號焦油含量盒標值與測試值均相差較少,均在0.7mg以下,遠小于《卷煙》中所規定的允差要求(盒標焦油量在5mg~10mg時,|盒標值-測試值|≤2.0mg;盒標焦油量≥11mg時,|盒標值-測試值|≤2.5mg)。煙堿方面,6個牌號煙堿含量盒標值與測試值均相差0.1mg左右,低于0.3mg的國標要求(盒標煙堿在0.5mg~1.0mg時,|盒標值-測試值|≤0.20mg;盒標一氧化碳≥1.1mg時,|盒標值-測試值|≤0.03mg)。一氧化碳方面,通過觀察上表可以發現盒標值與測試值的差值同樣遠低于國標要求(盒標一氧化碳在5mg~10mg時,|盒標值-測試值|≤2.0mg;盒標一氧化碳≥11mg時,|盒標值-測試值|≤3.5mg)。

2.5 生產消耗測試結果

原料消耗測試結果如表10所示。

表10  原料消耗測試結果

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根據《卷煙工藝規范》中關于原料損耗與消耗指標的要求,萬支卷煙原料標準消耗為≤6.9Kg;觀察上表可知,除B、C牌號外,其他牌號均未滿足要求。鑒于參與測試廠家大部分剛剛經過制絲線升級改造或易地技術改造,生產線仍處于技術調試階段,因此可能出現消耗過大的現象。

煙用材料損耗測試結果見表11。

表11  煙用材料損耗測試結果

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觀察上表并對照《卷煙工藝規范》中相關指標要求,可以看出大部分牌號均符合相關工藝要求,但F牌號卷煙紙、濾棒、小盒三項指標均不符合相關規范要求。生產F牌號的卷煙廠剛剛經過易地技術改造,可能仍在經歷技術調整,需關注輔材損耗問題。

參與測評牌號生產線有效作業率見表12。

表12  生產線有效作業率

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根據《卷煙工藝規范》中關于生產效率指標的要求,主要設備有效作業率≥95.0%,生產線綜合有效作業率≥85.0%,對照發現,參與測評牌號大部分未達到要求。調查其主要原因,主要是生產安排不飽滿,實際運行天數未達到設計運行天數,并且日作業時間達不到16小時;另一方面原因為設備預熱時間、批間時間、換批時間較長。各工廠需通過進一步優化排產計劃,盡量安排集中連續生產,加強設備保養與維護,努力縮短預熱時間及換批時間,提高設備與工藝參數控制水平,進一步提升有效作業率,進而降低企業運營成本與能源消耗。

3 結論與討論

(1)各卷煙廠在經過制絲線升級改造或易地技術改造后,生產制造能力均獲得了較大提升,過程控制能力強,能滿足《卷煙工藝規范》相關要求,能滿足卷煙廠高質量生產要求。

(2)多數卷煙廠制絲生產線測試期間生產能力總體表現較好,但部分煙廠物料流量控制能力仍需提高。物料穩定性關系到生產過程中各關鍵參數的穩定性,減少斷料、料頭料尾時間等因素,可有效保障生產過程中各參數穩定性。

(3)各卷煙廠生產過程中原料消耗較大,主要原因是剛剛經過技術改造,生產線仍處于技術調試過程中。建議高度重視原料消耗問題,降低消耗,提高效能。

(4)各卷煙廠生產線有效作業率均未達到相關規范要求,應合理安排生產時間,優化排產,提升有效作業率,降低企業運營成本與能源消耗。

作者簡介:

范瑞兆(1994-),男,河南漯河人,工程師,碩士,現就職于中國煙草總公司鄭州煙草研究院,研究方向為煙草工藝及智能制造。

陶智麟(1975-),男,河南許昌人,高級工程師,學士,現就職于中國煙草總公司鄭州煙草研究院,研究方向為煙草工藝及智能制造。

張占濤(1981-),男,河南開封人,高級工程師,碩士,現就職于中國煙草總公司鄭州煙草研究院,研究方向為煙草工藝及智能制造。

陶鐵托(1982-),男,重慶人,高級工程師,碩士,現就職于中國煙草總公司鄭州煙草研究院,研究方向為煙草工藝及智能制造。

黃啟錄(1985-),男,山東菏澤人,高級工程師,碩士,現就職于中國煙草總公司鄭州煙草研究院,研究方向為煙草工藝及智能制造。

毛永煒(1987-),男,甘肅武威人,工程師,碩士,現就職于中國煙草總公司鄭州煙草研究院,主要研究方向為煙草工藝及智能制造。

魏 斌(1984-),男,河南三門峽人,高級工程師,學士,現就職于鄭州益盛煙草工程設計咨詢有限公司,主要研究方向為煙草工藝及智能制造。

參考文獻:

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[2] 張文文, 袁銳波, 羅璟, 等. 松散回潮出口片煙含水率的過程能力分析與評價[J]. 價值工程, 2017, 36 (03) : 131 - 133.

[3] 黃麒, 陳曉, 王雅文. 卷煙廠制絲過程能力評價與提升研究[J]. 標準科學, 2015 (02) : 81 - 84.

[4] 劉澤春, 黃華發, 洪偉齡, 等. 過程能力分析在卷煙加料均勻性評價中的應用[J]. 煙草科技, 2010 (10) : 5 - 7 + 21.

[5] 文杰, 唐著寬, 楊明權, 等. 過程能力分析在制絲工藝技術改進中的應用[J]. 煙草科技, 2012 (03) : 12 - 16.

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[15] GB 5606.6-2005, 卷煙第6部分: 質量綜合判斷[S].

摘自《自動化博覽》2023年6月刊

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