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案例頻道

基于OMRON系統的印刷機整體解決方案
  摘要:本文就某印刷機械生產廠家印刷機目前存在的問題,提出了基于OMRON系統的印刷機整體解決方案,并詳細的分析了原系統的缺點和改造后的系統的優點。實踐證明,印刷機采用OMRON系統改造后穩定可靠,成本低廉,先進實用,具有極高的市場推廣價值!

  關鍵詞:可編程控制器(PLC),變頻器,伺服系統,觸摸屏,旋轉編碼器,無協議通訊,功能塊等。

  1.引言

    票據印刷機是印刷機行業中一種常用的機型,對機器的控制精度,伺服的響應時間都有很高的要求,以前主要靠進口,成本投資比較大。近年來,隨著可編程控制器(PLC)在通訊功能和高速計數以及脈沖輸出功能的日益完善,性能日益提升,使得PLC+伺服+變頻器+觸摸屏組成的整個系統在印刷機上應用成為可能。國內眾多的廠家都相繼開發出各自的票據印刷機械,繁榮了國內的印刷機市場,有力的抵制了國外品牌的入侵,鞏固了國產印刷機的市場地位,并在性能上日益得到完善。煙臺某印刷機械生產廠家委托上海某廠家開發的基于西門子S7-200可編程控制器+松下伺服+海泰克觸摸屏+臺安變頻器的系統解決方案以其低廉的成本,穩定的系統配置贏得了客戶的青睞,取得了良好的業績,但也存在諸多的問題,如系統調試周期時間長,印刷速度低,改變轉速必須停機斷電等缺陷,在此不一一細表,后文有敘。應客戶要求,經過本人分析探討,最后確立了基于OMRON系統的整體解決方案,以減少和改進原系統的缺陷,提升機器的性能。

  2.控制過程及存在問題

  2.1 原先票據印刷機的控制過程

    原先票據印刷機的控制過程是這樣的:由一臺主電機拖動印刷機的兩個滾筒(兩個滾筒可印刷兩種顏色)單方向旋轉,主電機采用變頻器進行寬范圍調速,主電機軸上裝有旋轉編碼器用來測算主軸電機的速度;由一個電磁鐵來控制滾筒的離壓和合壓。在合壓情況下,滾筒壓緊票據進行印刷;采用伺服控制進給紙速度,以便使伺服電機的線速度和主軸電機的線速度保持一致,由于是兩個滾筒,它們之間可能存在速度上的差別,所以采用兩套伺服。當伺服電機的速度大于主軸電機的速度時,合壓后將會在滾筒和伺服電機之間堆紙,當伺服電機的速度小于主軸電機的速度時,合壓后紙張將被扯斷,以上兩種情況在系統正常工作過程中都是不允許的,即伺服電機的速度必須保持和主軸電機高度一致。系統工作之前首先啟動變頻器,待變頻器速度穩定后按下印刷按鈕,伺服電機開始旋轉,此時合壓電磁閥不合壓,等旋轉編碼器的第一個Z相信號到來,立即合壓,開始印刷。印刷過程如下:首先在觸摸屏上設定紙張的尺寸,在每一個Z相信號到來之后,伺服立即正向旋轉設定尺寸+2英寸的距離,隨后反向旋轉2英寸,以保證紙張長度和張力平衡。要想停機,按下停止按鈕,本張紙走完立即停止伺服電機的運轉。

    此外還要求:一、即使在走紙過程中突然停電,來電后要能繼續走完這張紙。二、由于是印刷機械,對印刷精度要求很高,兩張紙的印刷起點必須一致,即PLC必須用中斷來控制伺服系統,否則可導致兩張紙的印刷起點不同,原因是PLC循環掃描時間造成的。三、系統還要求能在走紙過程中(伺服系統運轉中)能實現紙張的前后移動,即稍微變化一下紙張的位置,以使印刷更完美。選擇伺服系統電機的線數:由于印刷的紙張可以設定為浮點數,單位是英寸,為保證精度,必須固定伺服系統,即固定伺服系統的每轉給定脈沖數,通過比較判斷,我確定伺服系統每轉脈沖數為4000個,原因如下:因為伺服系統每轉是4英寸,0.001英寸則是1個脈沖,所以在每轉設定4000個脈沖時,系統能精確到0.001英寸,如設定為0.0005,則每進給一張紙差0.5個脈沖,會嚴重影響紙張的印刷精度,走紙越多差別越大。如設定每轉脈沖為10000,雖可以更精確,但PLC需要更高的脈沖輸出頻率。由于固定了伺服系統的線數,要想提高系統的速度,只能提高PLC脈沖輸出的頻率,否則紙張設定精度就會變低,這是不允許的。

    整個系統要有手動、自動、點動以及報警功能,要便于維護,觸摸屏界面要求美觀實用。

  2.2 西門子S7-200 PLC主要存在的問題

    原先采用西門子S7-200 PLC主要存在以下問題:(1)S7-200 PLC脈沖輸出速率低,最大頻率不到30kHz,使得印刷機的效率低,每小時只能達到五六千張。而且因為西門子PLC速度太低,導致伺服系統不能有更高的分辨率(松下伺服為每轉2000個脈沖),導致紙張印刷精度只有0.005,比改造后系統的最高設定紙張精度差了5倍。(2)在正常印刷過程中,調整變頻器速度必須首先停機,再改變變頻器的速度,然后斷電重新上電后方可正常運行。(3)系統速度計算誤差較大,使得單機調試時間拉長,影響設備的出廠時間。(4)停機不夠人性化,即停機之前印刷的那一張因為可能沒有進給完成造成紙張廢掉。

  3.改造選型

    接手這個項目后,立即展開工作,在分析了原系統的特點并且為以后升級留下一定的余地的前提下,決定選用OMRON高性價比的CP1H-X40CDT機型。該PLC配備了40個I/O點,其中24輸入,16點輸出,擁有2路雙向100kHz的高速計數器輸入,2路雙向30KHZ的高速計數器輸入,4路雙向100kHz的高速脈沖輸出,不僅能滿足當前伺服電機的要求,還為以后四色印刷機的開發留下了足夠的空間,使后續開發工作變得簡單。

    (1)確立了PLC的型號后,根據主軸電機的要求選擇伺服系統,比較了多家的伺服系統,最后選擇了OMRON的SMARTSTEP W伺服系統。該伺服系統簡便易調,特別是在線自動調整功能,方便調試,而且最重要的是啟動時間短,響應快。

    (2)主軸電機由于需要調速,而且是三相異步電動機,從節能和可靠及經濟性說只能通過變頻調速,選用OMRON的3G3MV系列1.5kW變頻器。該變頻器具有通訊功能,支持OMRON的功能塊和MODBUS-RTU功能,具有PID調節功能,性價比比較高。

    (3)印刷機原先用按鈕指示燈和觸摸屏進行操作,直觀性差,不美觀,應用戶要求,我們為其配備了OMRON的NT5Z的黑白觸摸屏作為人機界面。這樣,基于OMRON的PLC(CP1H)+伺服(W)+觸摸屏(NT5Z)+變頻器(3G3MV)的整個系統解決方案出臺。

  4.系統特點

    OMRON的這個系統解決方案克服了西門子S7-200的上述缺點:

    (1)OMRONPLC的脈沖輸出速率達到100kHz,速度是西門子S7-200的10倍,完全滿足了用戶提速的要求,極大的提高了印刷機的速度;

    (2)OMRON的變頻調速是用PLC功能塊通過通訊做的,不需要停機后再開機,因而解決了上述的第二個問題。也可以通過MODBUS-RTU功能,亦可方便的進行通信;

    (3)整個系統全部采用OMRON的控制產品,調試簡便,硬件和軟件的兼容性好; 

  (4)OMRON PLC的高速計數器當前值的讀取是直接讀取的,在程序中直接利用高速計數器PV中斷編程,來控制紙張的進給,完全可以準確定位并在按下停機按鈕后走完最后一張再停機,使設計更加人性化;

    (5)在線紙張自動調整功能的實現。因為整個走紙過程是先正轉,并且多轉2英寸,所以可以通過減少反轉的脈沖個數實現在線位置調整,每次反轉后,都把反轉尺寸重新設定會原值。

  5.系統結構、電路圖及編程

    (1)系統利用CP1H作為主控制器,CP1H上面安裝兩個通訊接口,一個是RS232,另一個是RS485,PLC通過232端口與觸摸屏進行通訊,通過485與變頻器進行通訊,PLC上還有一個USB接口,用作編程和監控用,PLC的脈沖輸出直接給伺服驅動器,控制伺服電機。整個系統結構如下圖1:


  (2)地址分配

    地址分配如附表所示,電路圖省略。

    說明:程序中用到三路高速計數器,高速計數器0用來測量主軸的速度,高速計數器1用來測量主軸的Z相信號并產生中斷的,高速計數器2用來顯示主軸的位置,用來調整機械滾筒的位置,為廠家用。其他文章中沒有介紹的信號和輸出為一般開關量,比較簡單,不再進行描述。附表 地址分配表


    (3)PLC編程

    PLC編程包括:速度轉換、功能塊通訊、PLC端口的設置:PLC端口1設為NT LINK、以便與觸摸屏通訊,端口2設為串行通訊,以與變頻器通訊。圖2示出PLC編程界面,圖3示出速度轉換梯形圖,圖4示出通訊梯形圖。

 

    觸摸屏畫面采用中英文操作,以便向國外出口。畫面如圖5、6所示(部分):中文主畫面(見圖5),英文主畫面(見圖6)。其中“正調”和“負調”是微調,按一下轉動一個脈沖的位置,“點動正轉”和“點動反轉”是手動狀態的點動操作,按下“單周”伺服將進給一張紙,另外按下“圖文行進向前”或“圖文行進向后”則伺服正轉或反轉100個脈沖的位置。



  6.調試概要

    印刷機調試主要是進給紙速度調試以及觸摸屏各種顯示信息的調試,理論上計算的速度并不一定完全適合現實生產,因而需要對速度進行現場調節,以便使機器達到最佳性能。PLC方面的主要調試是功能塊的通訊,使其能夠滿足實時性的要求。

  7.結束語

    實踐證明:采用OMRONPLC+觸摸屏+伺服系統+變頻器的印刷機系統解決方案是完全可行的,該方案造價低廉,系統穩定可靠,界面美觀友好,功能齊全,通過觸摸屏的操作即可在生產過程中加減速,以及查看報警,便于維護設備,因而增加了系統的靈活性,該系統開發成功后,受到了客戶的一致好評,具有較大的市場推廣價值。

  參考文獻

  [1]OMRON CP1H編程手冊

  [2] OMRON CP1H操作手冊

  [3]OMRON 3G3MV使用手冊

  [4]OMRON SMARTSTEP W操作手冊

  [5]OMRON NT5Z操作手冊

  [6]OMRON NT5Z編程手冊

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