1 引言
180萬(wàn)噸/年ARGG大機(jī)組是整套裝置的核心部分,能否長(zhǎng)周期運(yùn)行直接關(guān)系到整套裝置的產(chǎn)量。因此,在2014年裝置大檢修期間,對(duì)機(jī)組的關(guān)鍵儀表設(shè)備及控制系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,確保裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
2 概述
為保證180萬(wàn)噸/年ARGG大機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行,經(jīng)過(guò)與廠家技術(shù)人員的交流溝通,利用2014年裝置大檢修期間對(duì)三機(jī)組、氣壓機(jī)現(xiàn)場(chǎng)儀表及控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。具體包括以下內(nèi)容:
(1)煙機(jī)出口壓力PT1706取壓點(diǎn)移位及入口溫度TE1711A/B/C熱電偶換型技術(shù)改造;
(2)主風(fēng)機(jī)軸系儀表增加冷卻風(fēng)吹掃系統(tǒng)技術(shù)改造;
(3)主風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)通訊卡升級(jí)改造;
(4)氣壓機(jī)現(xiàn)場(chǎng)儀表優(yōu)化改造;
(5)氣壓機(jī)軸系儀表技術(shù)改造;
(6)氣壓機(jī)調(diào)速器優(yōu)化改造。
3 改造內(nèi)容及效果
3.1 煙機(jī)出口壓力PT1706取壓點(diǎn)移位及入口溫度TE1711A/B/C熱電偶換型技術(shù)改造
3.1.1 改造前情況
180萬(wàn)噸/年ARGG煙機(jī)出口壓力PT1706取壓點(diǎn)、入口溫度TE1711A/B/C測(cè)溫點(diǎn)距離煙機(jī)輪盤(pán)較近,高速旋轉(zhuǎn)的輪盤(pán)產(chǎn)生振動(dòng),造成出口壓力取壓管線、入口溫度熱電偶絲斷裂,影響儀表正常測(cè)量,影響機(jī)組參數(shù)的正常監(jiān)控,而且TE1711A/B/C帶有聯(lián)鎖,容易引起機(jī)組停車(chē),對(duì)生產(chǎn)造成一定程度的影響。加之輪盤(pán)附近溫度高、沒(méi)有維護(hù)平臺(tái),無(wú)法對(duì)其進(jìn)行日常維護(hù)。
3.1.2 改造內(nèi)容
將煙機(jī)出口壓力PT1706取壓點(diǎn)位置遠(yuǎn)移至出口管道上方,減少輪盤(pán)振動(dòng);并且搭建維護(hù)平臺(tái),便于日常維護(hù)。將煙機(jī)入口溫度熱電偶由就地插入式改為特制的延伸偶絲遠(yuǎn)端接線盒方式,避免機(jī)組振動(dòng)、高溫造成溫度失靈,機(jī)組停機(jī)。
3.1.3 改造后效果
改造后壓力、溫度測(cè)量?jī)x表運(yùn)行平穩(wěn),指示準(zhǔn)確。通過(guò)改造,有如下優(yōu)點(diǎn):
圖1 PT1706原取壓點(diǎn)位置
圖2 TE1711A/B/C原測(cè)量方式
圖3 PT1706改造后取壓點(diǎn)位置
圖4 TE1711A/B/C改造后測(cè)量方式
(1)有效減小機(jī)組振動(dòng)帶來(lái)的儀表測(cè)量波動(dòng),提高機(jī)組運(yùn)行可靠性;
(2)遠(yuǎn)離熱源,延長(zhǎng)儀表使用壽命,節(jié)能增效;
(3)搭建維護(hù)平臺(tái),便于機(jī)組運(yùn)行期間日常維護(hù)。
3.2 主風(fēng)機(jī)軸系儀表增加冷卻風(fēng)吹掃系統(tǒng)技術(shù)改造
3.2.1 改造前情況
主風(fēng)機(jī)軸系儀表(振動(dòng)、位移等)在煙機(jī)的高溫狀態(tài)下,經(jīng)常出現(xiàn)使用壽命短、測(cè)量不準(zhǔn)確等現(xiàn)象。靜葉伺服液壓控制器受煙機(jī)高溫影響,殼體溫度高達(dá)70℃左右,導(dǎo)致伺服系統(tǒng)穩(wěn)定性下降,造成靜葉調(diào)節(jié)不靈敏,影響機(jī)組的正常調(diào)節(jié),容易產(chǎn)生波動(dòng),同時(shí)高溫加速了液壓元件的老化進(jìn)度。
3.2.2 改造內(nèi)容
將主風(fēng)機(jī)軸系儀表及靜葉伺服液壓控制器增加冷卻風(fēng)吹掃系統(tǒng),利用循環(huán)的凈化風(fēng)將探頭及液壓?jiǎn)卧臒崃繋ё撸档蛢x表元件的環(huán)境溫度。同時(shí),在冷卻風(fēng)管線上安裝空氣過(guò)濾減壓閥,通過(guò)調(diào)節(jié)冷卻風(fēng)壓力,進(jìn)而調(diào)節(jié)吹掃的強(qiáng)度,有效地控制儀表的環(huán)境溫度。
圖5 主風(fēng)機(jī)靜葉伺服液壓控制器改造后效果圖
3.2.3 改造后效果
通過(guò)改造,主風(fēng)機(jī)軸系儀表運(yùn)行狀況得到了改進(jìn),延長(zhǎng)了軸系儀表的使用壽命,測(cè)量更準(zhǔn)確、更平穩(wěn);靜葉伺服液壓控制器反應(yīng)更加靈敏,能夠及時(shí)接受控制系統(tǒng)發(fā)出的控制信號(hào),進(jìn)行靜葉角度的調(diào)節(jié),保障了主風(fēng)機(jī)長(zhǎng)周期的平穩(wěn)運(yùn)行。
3.3 主風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)通訊卡升級(jí)改造
3.3.1 改造前情況
主風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)采用康吉森的TRICON控制系統(tǒng),與上位機(jī)通訊接口為同軸電纜,通訊速度慢、不穩(wěn)定,多次出現(xiàn)通訊中斷現(xiàn)象,無(wú)法進(jìn)行主風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)控,影響操作人員的正常操作,給機(jī)組的平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)潛在的生產(chǎn)隱患。
3.3.2 改造內(nèi)容
更換控制器通訊卡(冗余),采用TCP/IP通訊方式協(xié)議,兩塊冗余的通訊卡分別通訊到兩個(gè)冗余的交換機(jī)上,再由交換機(jī)通訊到上位機(jī)。在工程師站組態(tài)軟件中更改控制器通訊卡型號(hào)及相應(yīng)參數(shù),設(shè)置通訊地址,實(shí)現(xiàn)控制器與上位機(jī)的通訊暢通。
圖6 改造后主風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)通訊卡
3.3.3 改造后效果
通過(guò)對(duì)通訊卡進(jìn)行升級(jí)改造,徹底消除了上位機(jī)與控制器突發(fā)性通訊中斷的故障,實(shí)現(xiàn)了人機(jī)接口的實(shí)時(shí)通訊,能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行監(jiān)控機(jī)組運(yùn)行參數(shù),調(diào)整機(jī)組運(yùn)行狀態(tài),大大提高了機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行的可靠度。
3.4 氣壓機(jī)現(xiàn)場(chǎng)儀表優(yōu)化改造
3.4.1 改造前情況
氣壓機(jī)現(xiàn)場(chǎng)防喘振流量變送器FT825、FT826、FT827采用的是差壓方式測(cè)量流量,差壓變送器在取樣點(diǎn)下方地面上,而且引壓管線過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)引壓管積液現(xiàn)象,影響正常測(cè)量,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成壓縮機(jī)防喘振閥誤動(dòng)作,導(dǎo)致壓縮機(jī)效率降低、能源浪費(fèi)。
圖7 改造前氣壓機(jī)現(xiàn)場(chǎng)流量變送器安裝位置
3.4.2 改造內(nèi)容
針對(duì)引壓管積液影響測(cè)量問(wèn)題,在裝置大檢修期間,將三臺(tái)差壓變送器移位到取壓管線上方,縮短了引壓管線長(zhǎng)度,避免了積液現(xiàn)象的發(fā)生。
圖8 改造后氣壓機(jī)現(xiàn)場(chǎng)流量變送器安裝位置
3.4.3 改造后效果
通過(guò)對(duì)三臺(tái)流量?jī)x表差壓變送器進(jìn)行移位,產(chǎn)生如下優(yōu)點(diǎn):
(1)避免引壓管線積液現(xiàn)象的發(fā)生,測(cè)量值準(zhǔn)確、可靠,進(jìn)而消除壓縮機(jī)防喘振閥誤動(dòng)作,提高壓縮機(jī)工作效率,節(jié)省能源;
(2)由于變送器直接安裝于取壓管線上方,引壓管線短,漏點(diǎn)少,實(shí)現(xiàn)了儀表的免維護(hù);
(3)取壓管線裝有集液罐,徹底避免引壓管線積液現(xiàn)象的發(fā)生,提高了流量測(cè)量?jī)x表的真實(shí)性。
3.5 氣壓機(jī)軸系儀表技術(shù)改造
3.5.1 改造前情況
氣壓機(jī)軸振動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)采用的測(cè)量方式是在現(xiàn)場(chǎng)接線箱內(nèi)安裝振動(dòng)變送器,將振動(dòng)探頭采集到的電壓信號(hào)在振動(dòng)變送器處轉(zhuǎn)換成4~20mA電流信號(hào),然后送達(dá)PLC卡件進(jìn)行顯示。因機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)大、溫度高,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)接線箱內(nèi)的振動(dòng)變送器頻繁故障,嚴(yán)重影響了機(jī)組的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
3.5.2 改造內(nèi)容
通過(guò)多次論證,取消現(xiàn)場(chǎng)接線箱內(nèi)的振動(dòng)變送器,采取“前置器+變送器”方式,在現(xiàn)場(chǎng)接線箱內(nèi)安裝前置器,將變送器安裝在機(jī)柜室內(nèi)環(huán)境條件符合要求的機(jī)柜導(dǎo)軌處。這樣,振動(dòng)探頭測(cè)量的信號(hào)首先到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)接線箱內(nèi)的前置放大器,轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào),再經(jīng)過(guò)機(jī)柜室內(nèi)的變送器轉(zhuǎn)換成與之對(duì)應(yīng)的4~20mA電流信號(hào),最后送達(dá)PLC卡件進(jìn)行上位顯示。
圖9 改造后氣壓機(jī)振動(dòng)變送器安裝圖(控制室機(jī)柜導(dǎo)軌)
3.5.3 改造后效果
改造后通過(guò)實(shí)際應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)前置器的耐振性能和耐高溫性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于振動(dòng)變送器,沒(méi)有發(fā)生前置器損害現(xiàn)象,提高了儀表信號(hào)的精確度,延長(zhǎng)了壓縮機(jī)軸系振動(dòng)儀表的使用壽命,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
3.6 氣壓機(jī)調(diào)速器優(yōu)化改造
3.6.1 改造前情況
氣壓機(jī)原調(diào)速系統(tǒng)為WOODWARD 505調(diào)速器,在實(shí)際應(yīng)用中,因需要與PLC集成使用,經(jīng)常出現(xiàn)無(wú)法復(fù)位、轉(zhuǎn)速控制不及時(shí)等現(xiàn)象。
3.6.2 改造內(nèi)容
通過(guò)對(duì)氣壓機(jī)控制系統(tǒng)升級(jí)改造, 將原調(diào)速系統(tǒng)改成TRICON ITCC系統(tǒng)。在新的控制系統(tǒng)中將PLC第三方調(diào)速器取消,用PI脈沖卡直接采集速度脈沖信號(hào)。
圖10 改造后氣壓機(jī)轉(zhuǎn)速脈沖卡件及上位機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)畫(huà)面
3.6.3 改造后效果
改造后的調(diào)速系統(tǒng),測(cè)量轉(zhuǎn)速精度更高,可以達(dá)到1‰,響應(yīng)速度更快、無(wú)滯后,并對(duì)機(jī)組調(diào)速控制、防喘振控制、聯(lián)鎖及PID等控制功能做到無(wú)縫兼容,投用后運(yùn)行可靠,便于操作人員能夠準(zhǔn)確、快速地對(duì)氣壓機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行的目的。
4 結(jié)語(yǔ)
儀表使用壽命的長(zhǎng)短,取決于儀表現(xiàn)場(chǎng)安裝環(huán)境的優(yōu)劣。特別是主風(fēng)機(jī)、氣壓機(jī)這種大型機(jī)組,現(xiàn)場(chǎng)溫度高、振動(dòng)大,對(duì)儀表的測(cè)量效果影響很大。要想機(jī)組能夠長(zhǎng)周期運(yùn)行,必須改變現(xiàn)場(chǎng)儀表的安裝環(huán)境,這就要求在今后的維護(hù)工作中,善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題,確保機(jī)組能夠長(zhǎng)周期運(yùn)行。
參考文獻(xiàn):
[1] 何衍慶, 俞金壽. 集散控制系統(tǒng)原理及應(yīng)用(2版)[M]. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2002(10): 120 - 125.
[2] 陸德民. 石油化工自動(dòng)控制設(shè)計(jì)手冊(cè)(3版) [M]. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社,2000(1):162 - 297.
[3] 王常力, 羅安. 集散型控制系統(tǒng)選型與應(yīng)用[M]. 北京: 清華大學(xué)出版社,1996(11): 126 - 127.
[4] ARGG裝置工藝技術(shù)規(guī)程修訂版[M]. 大慶: 大慶煉化公司, 1999(6):79 - 87.
[5] ARGG裝置自控設(shè)備表修訂版[M]. 大慶:大慶煉化公司, 1999(4):87 - 99.
[6] WOODWORD[M]. 北京: ITCC Production Introduction, 2001(11): 34 - 39.
作者簡(jiǎn)介
徐林慶(1966-),男,遼寧本溪人,工程師,本科,現(xiàn)就職于大慶煉化公司機(jī)電儀廠,主要研究方向?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)儀表與過(guò)程控制系統(tǒng)的維護(hù)與維修。
摘自《自動(dòng)化博覽》2016年4月刊