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案例頻道

超臨界機(jī)組送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)過程及分析
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     領(lǐng)域:電源     行業(yè):石油天然氣    
  • 點(diǎn)擊數(shù):3248     發(fā)布時(shí)間:2009-06-08 15:46:19
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介紹了超臨界機(jī)組送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK的主要?jiǎng)幼饕螅敿?xì)描述了2次送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)過程及RUNBACK過程中遇到的問題和解決方法,最后給出了一次成功的送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)結(jié)果,并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行了深入分析。








黃衛(wèi)劍
 (1965-)
男,廣東化州人,畢業(yè)于武漢水利電力大學(xué)生產(chǎn)過程及自動(dòng)化專業(yè),高級(jí)工程師,長期從事電廠生產(chǎn)過程自動(dòng)化控制系統(tǒng)的開發(fā)研究、調(diào)試、系統(tǒng)優(yōu)化試驗(yàn)、火電廠熱工技術(shù)監(jiān)督等工作。

摘要:介紹了超臨界機(jī)組送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK的主要?jiǎng)幼饕螅敿?xì)描述了2次送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)過程及RUNBACK過程中遇到的問題和解決方法,最后給出了一次成功的送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)結(jié)果,并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行了深入分析。

關(guān)鍵詞:超臨界機(jī)組;送風(fēng)機(jī);引風(fēng)機(jī);RUNBACK;試驗(yàn);動(dòng)作

Abstract: This paper introduces the main action request of the air feeder and the drawing
 fan of the RUNBACK of the supercritical units , and describes in detail their testing 
procedure, the possible problems and some solutions. Finally, a successful testing example 
is given for the air feeder and the drawing fan of RUNBACK, and testing results are 
analyzed in detail.

Key words: Supercritical unit; Air feeder; Drawing fan; RUNBACK; Experiment; Movement

1 概況

1.1 設(shè)備概況

    珠海金灣發(fā)電有限公司3、4號(hào)機(jī)組為上海三大動(dòng)力廠產(chǎn)生的600MW超臨界燃煤機(jī)組。

    鍋爐型號(hào)為SG1910/25.40-M960。制粉系統(tǒng)采用中速磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng),每爐配6臺(tái)磨煤機(jī)(5臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用)。

    鍋爐采用平衡式通風(fēng)系統(tǒng),每臺(tái)鍋爐配備2臺(tái)型號(hào)為FAF26.6-12.5-1的動(dòng)葉可調(diào)軸流送風(fēng)機(jī)、2臺(tái)型號(hào)為AN37e6(V13+4°)的靜葉可調(diào)軸流引風(fēng)機(jī)、2臺(tái)型號(hào)為PAF18-12.5-2動(dòng)葉可調(diào)軸流式兩級(jí)風(fēng)機(jī)。

    汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的引進(jìn)型超臨界凝汽式汽輪機(jī)(N600/24.2/566/566),旁路配置為40%BMCR高壓旁路。

    機(jī)組DCS硬件為上海福克斯波羅有限公司的I/A Series系統(tǒng),DCS組態(tài)由上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究所完成。

1.2 RUNBACK功能概況

    RUNBACK,簡稱RUNBACK,是火電機(jī)組輔機(jī)故障減負(fù)荷功能[1][3] 。RUNBACK功能的實(shí)現(xiàn)保障了機(jī)組在高度自動(dòng)化運(yùn)行方式下的安全性。

    當(dāng)機(jī)組負(fù)荷大于420MW,機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式投入運(yùn)行且機(jī)組RUNBACK聯(lián)鎖開關(guān)已投入的情況下,出現(xiàn)任意一臺(tái)送風(fēng)機(jī)(引風(fēng)機(jī))事故跳閘時(shí),同側(cè)引風(fēng)機(jī)(送風(fēng)機(jī))聯(lián)鎖跳閘,并產(chǎn)生送風(fēng)機(jī)/引風(fēng)機(jī)RUNBACK工況。送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK目標(biāo)負(fù)荷400MW,RUNBACK速率150MW/min。

2 送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK過程的主要?jiǎng)幼饕?SUP>[4][5]

    為使機(jī)組在送、引風(fēng)機(jī)跳閘觸發(fā)RUNBACK后,能快速、穩(wěn)定且全自動(dòng)降低機(jī)組的出力至相應(yīng)單側(cè)送、引風(fēng)機(jī)允許的最大出力,機(jī)組除設(shè)置了正常的機(jī)爐協(xié)調(diào)控制邏輯外,還設(shè)置了一套輔機(jī)跳閘后機(jī)組快速減負(fù)荷的RUNBACK邏輯。珠海金灣發(fā)電廠3、4號(hào)機(jī)組的送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK邏輯按設(shè)計(jì)能達(dá)到以下功能:

    (1)送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK時(shí)機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式自動(dòng)切換到汽機(jī)跟隨(TF)方式;

    (2)鍋爐主控切至手動(dòng),燃料主控輸出按150MW/min的速率減少燃料至送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK目標(biāo)(400MW)對(duì)應(yīng)的輸出;

    (3)送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK產(chǎn)生時(shí),如磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)大于或等于5,RUNBACK觸發(fā)后立即聯(lián)跳F磨煤機(jī),F(xiàn)磨跳閘10秒后聯(lián)跳E磨磨煤機(jī), 直至剩下4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行;

    (4)送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK觸發(fā)后主汽壓力控制由滑壓控制模式切換至定壓運(yùn)行模式,當(dāng)主汽壓力大于19.6MPa時(shí),壓力設(shè)定值跟蹤實(shí)際壓力,主汽壓力小于或等于19.6MPa時(shí),汽機(jī)通過調(diào)門自動(dòng)將主汽壓力維持在19.6MPa;

    (5)送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK觸發(fā)后不投油。

3 送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)過程

    由于對(duì)機(jī)組RUNBACK功能的重視[2] ,在機(jī)組第一次大修停機(jī)前,珠海金灣發(fā)電廠要求完成機(jī)組的RB功能試驗(yàn)。2007年11月15日~16日,在珠海金灣發(fā)電廠4號(hào)機(jī)組大修停機(jī)前,進(jìn)行了送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK仿真試驗(yàn)和2次送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)。2008年5月31日在吸收和總結(jié)4號(hào)機(jī)組RUNBACK試驗(yàn)成功和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,對(duì)3號(hào)機(jī)組RUNBACK邏輯進(jìn)行全面的檢查和修改,在3號(hào)機(jī)組大修停機(jī)前,僅一次就成功完成了3號(hào)機(jī)組高負(fù)荷的送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)。這2臺(tái)機(jī)組共3次實(shí)際的送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)均在機(jī)組負(fù)荷大于550MW的基礎(chǔ)上進(jìn)行。這3次送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)過程分別介紹如下。

3.1 第1次送/引風(fēng)機(jī)的RUNBACK試驗(yàn)

3.1.1 RUNBACK試驗(yàn)過程

    2007年11月15日12:00:32,機(jī)組負(fù)荷586MW,機(jī)組協(xié)調(diào)控制方式,B、C、D、E、F共5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行。運(yùn)行人員就地手動(dòng)跳閘4A引風(fēng)機(jī),4A送風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖跳閘,送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)RUNBACK信號(hào)發(fā)出。RUNBACK觸發(fā)后,機(jī)組切至汽機(jī)跟隨方式—TF方式,最上層磨煤機(jī)F磨煤機(jī)跳閘,A側(cè)送、引風(fēng)機(jī)跳閘后,在調(diào)節(jié)作用下B側(cè)送、引風(fēng)機(jī)出力快速增加,爐膛壓力最低下降至-143.6Pa,后增加至+500Pa不能降下來,但引風(fēng)機(jī)B動(dòng)葉開度已經(jīng)達(dá)到92%無法再調(diào)節(jié)。在RUNBACK發(fā)生5分鐘、鍋爐燃燒穩(wěn)定后,運(yùn)行人員將送風(fēng)控制切至手動(dòng)。送風(fēng)控制切手動(dòng)瞬間,在運(yùn)行的引風(fēng)機(jī)B指令從92%突然下降到46%,爐膛壓力由500Pa迅速上升到2000Pa,運(yùn)行人員手動(dòng)干預(yù)維持爐膛壓力。這次送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK時(shí),給水控泵A和給水泵B也跳回到了MEH本地控制方式。

3.1.2 試驗(yàn)結(jié)果分析及處理

    (1)給水控制系統(tǒng)跳手動(dòng)的原因分析及處理

                                     圖1  負(fù)荷設(shè)定原理圖

    進(jìn)行送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn),2臺(tái)給水泵汽輪機(jī)何以跳回MEH本地控制方式呢?經(jīng)對(duì)RUNBACK過程的記錄曲線分析,發(fā)現(xiàn)RUNBACK觸發(fā)后燃料量設(shè)定值和給水流量設(shè)定值瞬間到達(dá)RUNBACK目標(biāo)對(duì)應(yīng)值,其間沒有發(fā)現(xiàn)速率限制的痕跡。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),問題出在負(fù)荷速率限制回路上。圖1是金灣發(fā)電廠3、4號(hào)機(jī)組負(fù)荷設(shè)定原理圖,機(jī)組負(fù)荷目標(biāo)與輔機(jī)允許的出力取小值輸入到負(fù)荷速率限制器的目標(biāo)值入口,速率由外部輸入。在協(xié)調(diào)控制方式下,負(fù)荷設(shè)定輸出受負(fù)荷速率限制,在非協(xié)調(diào)控制方式下,負(fù)荷速率限制器處于跟蹤狀態(tài),速率限制器出口值跟蹤速率限制器入口值。RUNBACK觸發(fā)后,機(jī)組控制方式切換至汽機(jī)跟隨方式,負(fù)荷速率限制器處于跟蹤狀態(tài),負(fù)荷設(shè)定瞬間到達(dá)RUNBACK目標(biāo)值,給水流量目標(biāo)值超過500t/h的突變引起MEH轉(zhuǎn)速目標(biāo)值超過1000r/min的突變,MEH轉(zhuǎn)速設(shè)定值與轉(zhuǎn)速反饋值偏差大,2臺(tái)小汽機(jī)均跳出到MEH本地控制方式。查明原因后,在機(jī)組負(fù)荷速率限制器原來跟蹤條件再與上非RUNBACK條件,解決了RUNBACK后負(fù)荷設(shè)定不受負(fù)荷速率限制的現(xiàn)象。

    (2)B 送風(fēng)機(jī)切手動(dòng)后爐膛壓力大幅升高的原因分析

    檢查本次試驗(yàn)出現(xiàn)意外的原因,是由于送風(fēng)控制系統(tǒng)到引風(fēng)控制系統(tǒng)的前饋函數(shù)輸入引用的是送風(fēng)風(fēng)量調(diào)節(jié)器的輸出所致。為克服執(zhí)行機(jī)構(gòu)的死區(qū)和動(dòng)作靈敏度的不一致性和保證兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)的出力與送風(fēng)調(diào)節(jié)器的輸出平衡,金灣電廠3、4號(hào)機(jī)組采用積分器作為具有兩個(gè)或兩個(gè)以上執(zhí)行機(jī)構(gòu)的出力平衡控制器,當(dāng)一臺(tái)設(shè)備出力降低時(shí),另一臺(tái)設(shè)備的出力會(huì)自動(dòng)增加,以保證各臺(tái)設(shè)備出力與上級(jí)來的指令保持平衡,圖2是送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉平衡及跟蹤回路方框圖:在2臺(tái)送風(fēng)機(jī)均投自動(dòng)的情況下,2臺(tái)送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉反饋的平均值最終與風(fēng)量調(diào)節(jié)器輸出平衡。當(dāng)送風(fēng)機(jī)A跳閘后,送風(fēng)機(jī)A動(dòng)葉聯(lián)鎖關(guān)小至0%,在平衡回路的作用下,積分器輸出迅速上升,送風(fēng)機(jī)B的動(dòng)葉開度在1分鐘內(nèi)開大至上限值92%,送風(fēng)至引風(fēng)前饋的輸出AFD也增加至92%以上,引風(fēng)機(jī)B動(dòng)葉開度也由于引風(fēng)機(jī)B的跳閘而開大到上限92%,送風(fēng)前饋的變化對(duì)引風(fēng)回路無影響,但這時(shí)2臺(tái)送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度的平均值為送風(fēng)機(jī)B動(dòng)葉開度的一半,即46%。當(dāng)2臺(tái)送風(fēng)機(jī)全切手動(dòng)后,風(fēng)量調(diào)節(jié)器和出力平衡回路中的積分器的輸出跟蹤兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉的平均值,所以引風(fēng)前饋的輸出值也由92%突變?yōu)?6%,這個(gè)變化對(duì)2臺(tái)處于手動(dòng)狀態(tài)的送風(fēng)機(jī)已無影響,但對(duì)于還處于自動(dòng)狀態(tài)的引風(fēng)機(jī)B則有影響,引風(fēng)機(jī)B動(dòng)葉出現(xiàn)突關(guān)、造成爐膛壓力突然升高的現(xiàn)象。

    通過對(duì)邏輯的分析,將送風(fēng)控制到引風(fēng)控制前饋信號(hào)的引用源由圖2的積分器的輸出,改為2臺(tái)送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度的平均值,即加法器輸出,消除了這個(gè)隱患。

                                  圖2   送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉平衡及跟蹤回路方框圖

3.1.3 第二次送風(fēng)機(jī)/引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)

    (1)試驗(yàn)過程

    2007年11月16日9時(shí)53分,運(yùn)行人員手動(dòng)停A送風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī)A聯(lián)鎖跳閘,送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)RUNBACK信號(hào)發(fā)出。這次送/引風(fēng)機(jī)RUNBACK過程中燃煤流量很快從215 t/h下降到58 t/h左右,最后被運(yùn)行人員搶回。

    (2)試驗(yàn)結(jié)果分析

    本次試驗(yàn)出現(xiàn)異常的原因是這次RUNBACK前,為防止RUNBACK跳磨后其它磨煤機(jī)煤量往上波動(dòng),組態(tài)人員將RUNBACK觸發(fā)后30秒內(nèi)燃料調(diào)節(jié)器輸出跟蹤各給煤機(jī)轉(zhuǎn)速平均值導(dǎo)致的:由于RUNBACK觸發(fā)后,一臺(tái)磨煤機(jī)跳閘,煤量突然減少,導(dǎo)致燃料調(diào)節(jié)器輸出進(jìn)一步減小,燃料調(diào)節(jié)器輸出的減小,又導(dǎo)致實(shí)際燃料量減小,造成燃料量反復(fù)降低,直到燃料量輸出至各臺(tái)磨煤機(jī)的最小煤量值。

    后將邏輯由“RUNBACK觸發(fā)后30秒內(nèi)燃料調(diào)節(jié)器輸出跟蹤給煤機(jī)平均轉(zhuǎn)速”修改為:“RUNBACK觸發(fā)后30秒內(nèi),禁止燃料量調(diào)節(jié)器輸出增加”,有效避免了RUNBACK跳磨后其它磨煤機(jī)煤量向上突變的現(xiàn)象。

3.1.4 3號(hào)機(jī)組送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)結(jié)果

    在充分吸收4號(hào)機(jī)組RUNBACK試驗(yàn)過程的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)后,對(duì)3號(hào)機(jī)組RUNBACK邏輯進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和細(xì)致的修改。2008年3號(hào)機(jī)組大修完畢進(jìn)行了3號(hào)機(jī)組送、引風(fēng)機(jī)滿負(fù)荷RUNBACK試驗(yàn),整個(gè)試驗(yàn)一次成功,取得了良好效果。現(xiàn)將本次送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)過程及試驗(yàn)結(jié)果介紹如下:

    2008年5月31日11:59:39,機(jī)組負(fù)荷605MW,A、B、C、D、E共5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,運(yùn)行人員在操作員站上手動(dòng)跳閘A引風(fēng)機(jī),送風(fēng)機(jī)A聯(lián)鎖跳閘,引風(fēng)機(jī)RUNBACK和送風(fēng)機(jī)RUNBACK信號(hào)發(fā)出,RUNBACK目標(biāo)400MW。RUNBACK觸發(fā)后,E磨煤機(jī)聯(lián)鎖跳閘,控制系統(tǒng)方式切換及顯示正確。

    RUNBACK觸發(fā)后,送、引風(fēng)機(jī)及爐膛壓力的變化情況如圖3所示:送風(fēng)機(jī)A和引風(fēng)機(jī)A跳閘后,送風(fēng)機(jī)B和引風(fēng)機(jī)B動(dòng)葉迅速往上開大到上限90%,而送風(fēng)機(jī)A和引風(fēng)機(jī)A動(dòng)葉按照100%/min的速率由58%左右關(guān)到0%。由于引風(fēng)機(jī)B動(dòng)葉往上開比送風(fēng)機(jī)B動(dòng)葉往上開遲緩,爐膛壓力由-160Pa開始出現(xiàn)一小波上升,其最大值上升至+200Pa。后因磨煤機(jī)E跳閘,爐膛壓力降低至-100Pa后回穩(wěn)至+260Pa,維持了40秒,因運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)整一次風(fēng),爐膛壓力維持在360Pa直到RUNBACK復(fù)位。

    RUNBACK過程中,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的變化情況如圖4所示:鍋爐主控輸出由76%下降至45.6%穩(wěn)定值。RUNBACK開始初段,由于主汽壓力高于19.6MPa,主汽壓力設(shè)定跟蹤主汽壓力實(shí)際值下滑,汽機(jī)調(diào)門不動(dòng)作;RUNBACK發(fā)生3分鐘后,主汽壓力下降至19.6MPa,汽機(jī)調(diào)門參與壓力調(diào)節(jié),汽機(jī)主控輸出由93.5%經(jīng)2.5min左右下降至穩(wěn)定值60.7%,主汽壓力最低下降至18.22MPa后回升至穩(wěn)定值。RUNBACK后,機(jī)組負(fù)荷、主汽壓力、鍋爐主控輸出、汽機(jī)主控輸出等不到6分鐘重新達(dá)到新的穩(wěn)定工況。

    RUNBACK過程的其它參數(shù)如主汽溫、再熱汽溫、給水流量、風(fēng)機(jī)電流等也控制在較好的范圍內(nèi)。

    本次送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)完全成功。

                                圖3   RUNBACK過程中送、引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)參數(shù)的變化

    1:送風(fēng)機(jī)B動(dòng)葉開度      2:引風(fēng)機(jī)B動(dòng)葉開度

    3:引風(fēng)機(jī)A動(dòng)葉開度      4:送風(fēng)機(jī)A動(dòng)葉開度

    5:爐膛壓力             6:引風(fēng)調(diào)節(jié)器輸出

                                圖4   RUNBACK過程中協(xié)調(diào)及主要參數(shù)變化過程

      1:汽機(jī)主控輸出    2:負(fù)荷設(shè)定    3:機(jī)組負(fù)荷    4:主汽溫度

      5:主汽壓力設(shè)定    6:主汽壓力    7:鍋爐主控輸出

4 結(jié)束語

    送、引風(fēng)機(jī)故障跳閘是火電機(jī)組運(yùn)行過程中的一種常見故障現(xiàn)象,因此,送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)的成功,極大地提高了機(jī)組的安全運(yùn)行性能。同時(shí),送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)的難度較給水泵RUNBACK試驗(yàn)和一次風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)低,在進(jìn)行給水泵RUNBACK和一次風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)前,最好先完成送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn),送、引風(fēng)機(jī)RUNBACK試驗(yàn)的成功,可為后續(xù)的RUNBACK試驗(yàn)打下良好的基礎(chǔ)。


參考文獻(xiàn)

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[5] 朱曉星,王伯春,徐湘滬,國產(chǎn)600 MW超臨界機(jī)組RB功能控制策略[J],中國電力, 2007 ,40(10): 57-59.

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