★山西卡文電氣有限公司龐維建
關鍵詞:煤礦通風;PLC技術;自動控制;節(jié)能降耗
煤礦通風系統(tǒng)是保障礦井安全生產(chǎn)的重要基礎設施,其運行狀況直接關系到礦井的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟效益。隨著煤礦開采深度的增加和機械化程度的提高,傳統(tǒng)的人工控制方式已難以滿足現(xiàn)代化礦井通風系統(tǒng)的控制要求。其主要問題表現(xiàn)在:通風參數(shù)測控精度低,無法及時響應工況變化;系統(tǒng)運行效率低下,能源浪費嚴重;人工值守勞動強度大,管理成本高。因此,開發(fā)先進的通風自動控制系統(tǒng)、提高通風系統(tǒng)的智能化水平,對于提升礦井安全生產(chǎn)水平和降低運營成本具有重要意義。本文以某煤礦為例,探討基于PLC技術的通風控制系統(tǒng)的設計方案及其應用效果。
1 工程概況
本研究以某煤礦工程為例,該煤礦位于華北地區(qū),礦井設計生產(chǎn)能力為240萬噸/年,井田面積約42.8平方公里。礦井采用立井開拓方式,共設有三條立井:主井、副井和兩條風井。主井擔負礦井煤炭提升任務,井筒凈斷面積為28.3平方米;副井作為人員、材料提升和安全出口,井筒凈斷面積為19.6平方米;南風井和北風井作為礦井進、回風井,井筒凈斷面積分別為19.8平方米和21.2平方米。該礦井通風系統(tǒng)采用抽出式通風方式,在南、北回風井井口設置2臺FBCDZ-8-№30型主通風機(一用一備),風機額定風量為320立方米/秒,額定全壓為4800帕,電機功率為1600千瓦[1]。礦井瓦斯等級為低瓦斯礦井,最大瓦斯涌出量為5.2立方米/分鐘,采用分區(qū)通風方式。目前共有4個采煤工作面和2個掘進工作面,采煤工作面均采用U型通風方式,掘進工作面采用壓入式通風方式。
為提高礦井通風系統(tǒng)的自動化水平和運行效率,該礦投資680萬元建設了基于PLC技術的礦井通風自動控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)于2023年5月開始建設,同年12月完成調試并投入運行。系統(tǒng)主要包括井下風門自動控制、主通風機智能控制、局部通風機自動控制、通風參數(shù)在線監(jiān)測等功能,實現(xiàn)了通風系統(tǒng)的無人值守和智能化運行。
2 系統(tǒng)總體設計
2.1 系統(tǒng)構架
本系統(tǒng)采用分層分布式控制架構,主要由上位機監(jiān)控層、PLC控制層和現(xiàn)場執(zhí)行層三個層次構成,如圖1所示。

圖1基于PLC煤礦通風控制系統(tǒng)架構圖
其中,上位機監(jiān)控層采用工控機配置WINCC組態(tài)軟件,負責系統(tǒng)運行參數(shù)顯示、歷史數(shù)據(jù)存儲、趨勢分析和報警等功能;PLC控制層采用西門子S7-300系列可編程控制器,執(zhí)行系統(tǒng)的核心控制邏輯;現(xiàn)場執(zhí)行層包括各類傳感器、執(zhí)行器和操作臺,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和控制指令的執(zhí)行。系統(tǒng)現(xiàn)場總線采用PROFIBUS-DP協(xié)議,連接各控制單元和執(zhí)行設備。主要控制回路包括:變頻調速控制回路、液壓制動控制回路和風門調節(jié)控制回路[2]。變頻調速系統(tǒng)由變頻器、電機和減速箱組成,通過4~20mA模擬量信號實現(xiàn)無級調速;液壓制動系統(tǒng)配備壓力傳感器和電流檢測裝置,確保系統(tǒng)安全制動;風門調節(jié)系統(tǒng)采用渦輪蝸桿傳動機構,配備行程開關和壓力傳感器,實現(xiàn)精確定位控制。
根據(jù)現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,系統(tǒng)響應時間小于200毫秒,控制精度達到±0.5%,運行可靠性達到99.9%。通過采用先進的PID控制算法,風機調速過程平穩(wěn),過調量小于2%,調節(jié)時間不超過5秒。系統(tǒng)具有良好的抗干擾性能,工業(yè)現(xiàn)場電磁兼容性測試全部達標,可確保其在復雜的井下環(huán)境中穩(wěn)定可靠運行[3]。
2.2 硬件選型
本系統(tǒng)硬件選型遵循可靠性優(yōu)先、性能適配、品牌統(tǒng)一的原則,主要選用西門子自動化產(chǎn)品系列。控制系統(tǒng)的核心采用西門子S7-300系列PLC,具體選用CPU319-3PN/DP處理器。該處理器具備1.5MB用戶程序存儲空間、32KB系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲空間,支持PROFIBUS-DP和PROFINET兩種通訊方式,最大支持2048個I/O點,能夠滿足系統(tǒng)擴展需求[4]。根據(jù)系統(tǒng)控制要求,所選硬件配置詳細參數(shù)如表1所示。
表1硬件配置型號

系統(tǒng)輸入輸出信號的采集和控制采用分布式布局方案,就近布置遠程I/O站,減少系統(tǒng)布線工程量。系統(tǒng)采用ET200M分布式I/O站,通過PROFIBUS-DP總線與主站進行通信,通信速率設置為1.5Mbps,單站點響應時間小于10ms。考慮到井下潮濕多塵的環(huán)境特點,所有控制柜體防護等級不低于IP65,控制柜內(nèi)安裝除濕裝置,確保設備長期穩(wěn)定運行[5]。
供電系統(tǒng)采用雙路供電方案,配置APC3000VA在線式UPS,具備15分鐘以上后備供電能力。所有控制柜均采用防爆設計,滿足礦用設備安全要求。傳感器選型方面,壓力傳感器選用西門子SITRANSP系列,精度等級0.1級;溫度傳感器選用PT100鉑電阻,測量范圍0-150℃;轉速傳感器采用霍爾效應式,最高測量轉速可達3000r/min。
2.3 主通風機自動控制
主通風機自動控制系統(tǒng)基于PLC技術實現(xiàn)智能化運行控制,系統(tǒng)重點解決風筒、抽放管和煤堆三個關鍵部位的協(xié)同控制問題。如圖2所示,主通風機運行過程中需要確保風筒區(qū)域氣流通暢、抽放管抽氣效率穩(wěn)定以及煤堆揚塵得到有效抑制。PLC控制系統(tǒng)采用西門子S7-300系列,其通過設計完善的控制算法實現(xiàn)了系統(tǒng)的智能調節(jié)[6]。
圖2主通風機自動控制圖
控制系統(tǒng)采用閉環(huán)PID控制策略,實時采集風壓、風量、電機電流、軸承溫度等運行參數(shù)。PLC控制程序根據(jù)采集的實時數(shù)據(jù),結合預設的控制模型,自動調節(jié)變頻器輸出頻率,實現(xiàn)風機轉速的無級調節(jié)。系統(tǒng)設定風壓控制精度為±20Pa,風量控制精度為±2m3/s。在正常工況下,系統(tǒng)響應時間不超過3秒,調節(jié)過程平穩(wěn)無振蕩。為確保系統(tǒng)安全運行,設置了完善的保護機制。當檢測到軸承溫度超過85℃、電機電流超過額定值的1.2倍、風壓突變超過設定值的30%等異常情況時,PLC控制系統(tǒng)自動啟動保護程序[7]。同時,系統(tǒng)具備軟啟動和軟停止功能,每次啟動時間不少于90秒,可有效防止電機過載和機械沖擊。
在除塵控制方面,PLC根據(jù)煤堆區(qū)域粉塵濃度傳感器的反饋,自動調節(jié)噴霧系統(tǒng)的啟停和噴霧量,粉塵處理效率達到98%以上。系統(tǒng)還建立了風機效率模型,通過實時計算系統(tǒng)運行效率,自動尋優(yōu)運行參數(shù),使風機始終在最佳工況點附近運行。該系統(tǒng)綜合節(jié)能效果顯著,相比傳統(tǒng)控制方式,年節(jié)電率達到15.8%。
2.4 分區(qū)通風智能控制
分區(qū)通風智能控制系統(tǒng)基于PLC技術,采用分層分布式控制架構,實現(xiàn)了對礦井各個區(qū)域通風系統(tǒng)的精確調控。系統(tǒng)根據(jù)工作面生產(chǎn)狀態(tài)、瓦斯?jié)舛取⒎蹓m含量等參數(shù),自動調節(jié)風量分配,確保了通風系統(tǒng)運行效率最優(yōu)。主控PLC采用西門子S7-300系列,下設多個分控站,通過PROFIBUS-DP總線實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信。系統(tǒng)按照采區(qū)、掘進面、回采工作面等不同區(qū)域設置獨立的控制回路。每個區(qū)域配置智能風門、風速傳感器、瓦斯傳感器等現(xiàn)場設備,采集的數(shù)據(jù)通過就地分控站實時上傳至主控PLC。控制系統(tǒng)根據(jù)預設的通風需求模型,結合實時監(jiān)測數(shù)據(jù),自動計算各區(qū)域所需風量,通過調節(jié)智能風門開度實現(xiàn)風量的動態(tài)分配。系統(tǒng)控制精度達到風速±0.1m/s、風量±0.5m3/min、調節(jié)時間不超過15秒。針對采煤工作面,系統(tǒng)建立了基于作業(yè)工況的智能控制策略。當檢測到采煤機開機信號時,PLC自動增大該工作面的供風量20%~30%;休息或停產(chǎn)時段,系統(tǒng)自動降低供風量至基礎值的70%,實現(xiàn)按需供風。同時,系統(tǒng)可實時監(jiān)測瓦斯?jié)舛茸兓厔荩斖咚節(jié)舛瘸^0.8%時,自動增大局部通風機風量,確保工作面安全。在掘進工作面通風控制方面,系統(tǒng)采用智能跟蹤控制算法,可根據(jù)掘進機位置信號自動調整風筒位置和送風量,保持掘進面前方20米范圍內(nèi)的有效通風。系統(tǒng)還配置了粉塵濃度在線監(jiān)測裝置,當粉塵濃度超過4mg/m3時,其可自動啟動噴霧降塵裝置,降塵效率達到95%以上。
3 應用效果
基于PLC技術的煤礦通風控制系統(tǒng)自2023年12月投入運行以來,通過對系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)的跟蹤分析和效果評估,其在安全性、經(jīng)濟性和可靠性等方面取得了顯著成效。系統(tǒng)運行情況統(tǒng)計如表2所示。
表2系統(tǒng)運行效果
在安全生產(chǎn)方面,系統(tǒng)實現(xiàn)了通風參數(shù)的實時監(jiān)測和智能調節(jié),顯著提高了通風系統(tǒng)的控制精度和響應速度。主通風機運行穩(wěn)定性提升,風壓波動率從原來的±8%降低到±2%以內(nèi);工作面風量控制精度提高到±0.5m3/s,有效避免了通風量不足或過量的問題。通過智能聯(lián)動控制,系統(tǒng)對突發(fā)事件的響應時間縮短至3秒以內(nèi),極大提升了系統(tǒng)的應急處置能力。在節(jié)能降耗方面,通過PLC實現(xiàn)的智能調速和分區(qū)控制,使通風系統(tǒng)始終保持在最優(yōu)運行狀態(tài)。主通風機年度總耗電量從原來的1038萬度降低到874萬度,節(jié)約電費支出164萬元;設備故障率大幅降低,維修費用年度節(jié)省26.2萬元。采用無人值守運行模式,每年可節(jié)省人工成本約48萬元。在設備管理方面,系統(tǒng)實現(xiàn)了設備運行狀態(tài)的全程監(jiān)控和故障預警。系統(tǒng)通過分析設備振動、溫度等參數(shù)的變化趨勢,可及時發(fā)現(xiàn)潛在故障,設備平均無故障運行時間從原來的960小時提升到4200小時。系統(tǒng)自動記錄運行數(shù)據(jù),建立了完整的設備運行檔案,為設備維護和管理決策提供了科學依據(jù)。
4 結語
本研究成功實現(xiàn)了基于PLC技術的煤礦通風控制系統(tǒng)的設計與應用,顯著提升了礦井通風系統(tǒng)的自動化水平和運行效率。系統(tǒng)在保障安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、減少人工成本等方面取得了顯著成效,為煤礦通風系統(tǒng)的智能化改造提供了可借鑒的技術方案。未來可進一步探索人工智能、大數(shù)據(jù)分析等新技術在通風控制系統(tǒng)中的應用,開發(fā)更智能的控制算法,建立更完善的預測預警模型,推動煤礦通風系統(tǒng)向智能化、無人化方向發(fā)展。同時,也應加強系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全防護,確保系統(tǒng)在復雜工況下的穩(wěn)定可靠運行。
作者簡介:
龐維建(1986-),男,河北滄州人,碩士,現(xiàn)就職于山西卡文電氣有限公司,研究方向為自動化和控制工程。
參考文獻:
[1] 秦利朋. PLC技術在煤礦通風機在線監(jiān)控系統(tǒng)中的應用[J]. 礦業(yè)裝備, 2024 (2) : 197 - 199.
[2] 艾國, 尚秀全. 基于PLC控制器的煤礦通風機監(jiān)控系統(tǒng)研究[J]. 能源與環(huán)保, 2023, 45 (5) : 187 - 192.
[3] 劉軍鋒. PLC技術在煤礦機電控制系統(tǒng)中的應用分析[J]. 化工中間體, 2021, 000 (16) : 45 - 46.
[4] 劉偉. 煤礦機電控制中PLC技術應用[J]. 建材發(fā)展導向(下), 2021, (1) : 202 - 203.
[5] 王文明. 關于PLC控制器在煤礦通風機監(jiān)控系統(tǒng)中的應用研究[J]. 機械管理開發(fā), 2023, 38 (6) : 166 - 168.
[6] 張家駿. PLC技術在煤礦機電控制系統(tǒng)中的運用分析[J]. 礦業(yè)裝備, 2022 (4) : 56 - 57.
[7] 崔旭東. 煤礦機電控制系統(tǒng)中PLC技術的應用探討[J]. 大眾商務, 2022 (1) : 212 - 214.
摘自《自動化博覽》2025年5月刊






案例頻道