日本在线www-日本在线播放一区-日本在线不卡免费视频一区-日本在线不卡视频-成人影院久久久久久影院-成人影院一区二区三区

ABB
關注中國自動化產業發展的先行者!
CAIAC 2025
2025工業安全大會
OICT公益講堂
當前位置:首頁 >> 案例 >> 案例首頁

案例頻道

基于S7-1200PLC的機器人自動上下料控制系統的設計
  • 企業:     領域:機器人    
  • 點擊數:4578     發布時間:2022-09-23 00:46:56
  • 分享到:
本文以ABB工業機器人為研究對象,以西門子S71200系列PLC為控制核心,分析了工業機器人上下料系統的組成和工藝流程,并對緩存平臺的結構、抓手結構組成和視覺系統的組成進行介紹,給出了硬件網絡構成。通過觸摸屏顯示系統的運行狀態和故障的詳細信息。青啤工廠運行效果顯示,本控制系統操作簡便,運行穩定,大大提高了生產效率,具有很好的推廣價值。

★青島星華智能裝備有限公司謝國強,駱廣兵,王永濤

關鍵詞:工業機器人;PLC;上下料系統;自動控制

1 引言

當前我國啤酒包裝技術大多采用德國的罐裝生產線,但是一些輔助包裝生產水平還比較低,有關官方研究顯示啤酒包裝仍依靠人工放取物料的方式進行上下料操作。操作人員需要站在包裝線前面,要長時間放取物料,進行單一重復的動作,工作環境惡劣,噪聲較大,工人勞動強度大、易疲勞,導致生產率較低,且產品不合格率高,造成經濟損失[1]。而且據相關報告顯示,由此引發的工傷事故及加工廢品給生產工廠造成了較大的損失。隨著技術的進步科技的發展,工廠急需一種智能化水平好、加工精度高、工作效率高的自動化設備來替代人工上下料操作。而基于PLC控制的機器人上下料系統不僅能按照生產工藝的要求對紙箱進行拆剁、剪繩、放料,完成上下料操作,而且能對加工對象的狀態進行監控和記錄,此外還為青啤工廠降低了勞動強度,提高生產效[2]

2 系統組成

2.1 工藝流程

本文設計的控制系統生產線有拆垛機器人、上料機器人、對中移載機構、氣動機構和視覺系統。拆垛機器人是由一個六軸關節工業機器人、一個3D視覺相機和一個抓箱抓手組成。上料機器人是由一個六軸關節工業機器人、一個3D視覺相機、一個剪繩抓手和一個抓箱抓手組成。

2.2 系統組成

(1)拆垛機器人

拆垛機器人由型號IRB6700-150/3.20的ABB六軸關節機器人、1個3D視覺相機和1個非標抓手組成。ABB工業機器人是一款高效率、多功能工業機器人,有本體、驅動機構、控制系統和示教器4個基本部分。非標抓手是采用非標夾具設計機器人抓手。如圖1所示。抓手由真空吸盤、抱夾機構、伺服電機、鋁合金框架主體等組成。抓手先用吸盤吸住紙箱,上升到一定高度,再用抱夾機構抱住紙箱,防止在移動過程中紙箱偏斜。

image.png 

(2)上料機器人

上料機器人由型號為IRB4600-60/2.05的ABB六軸關節機器人、1個3D視覺相機、1個剪繩抓手和1個抓箱抓手組成。ABB工業機器人是一款高效率、多功能工業機器人,有本體、驅動機構、控制系統和示教器4個基本部分。非標抓手是采用非標夾具設計機器人抓手。剪繩抓手由氣缸、夾繩機構、伺服電機、剪刀等組成。抓手是先用相機定位,由伺服電機調整兩個剪刀位置,然后下壓并吹氣,夾子夾繩,上提夾子,剪刀動作將繩子剪斷,機器人用抓手把繩子放到廢物箱。抓箱抓手有兩組上下平板抱夾和兩個氣缸,等剪繩抓手剪完繩后,切換抓箱抓手,由抱夾夾子,然后送至克朗斯線體。

(3)對中移載機構

對中移載機構由護板、支架、可調杯腳、左右定位氣缸、前定位氣缸、頂升氣缸和移載氣缸等組成。本系統有2個位置,待機位用于放置拆垛機器人抓取的紙箱,對中定位后移到抓取位,上料機器人剪繩后,把紙箱放置于相應的克朗斯線體上。

(4)氣動機構

氣動機構由調壓過濾器、氣源電子壓力顯示器、儲氣穩壓罐、單向閥、電磁換向閥、噴嘴、氣缸等組成。主氣源通過連接管分為三條氣路,第一條用于對中移載機構,為定位氣缸和頂升氣缸提供動力。第二條用于拆垛機器人夾具,用來吸紙箱,抱夾氣缸用來抱住紙箱,防止移動過程中,紙箱滑動。第三條用于上料機器人夾具,主要完成抓手的動作,用于剪繩、抱夾。此外還用于吹氣吹動繩??傊糜跉飧讋幼鱽硗瓿晒に囁?sup>[4]。

(5)視覺系統

視覺系統采用梅卡曼德3D相機。視覺系統分拆垛視覺和剪繩視覺;拆垛工位有兩個垛位,由機器人進行拆垛,每個垛位每層有4摞紙箱,3D視覺先到達垛位最高拍照位置,識別紙箱高度,并將高度發送給機器人,機器人根據紙箱高度值,調整相機到距離紙箱垛1600mm位置處拍照。3D視覺識別紙箱上扎帶數量(正常捆綁扎帶2根,若檢測出1根扎帶給出報警,人工干預拿走紙箱),拍照定位紙箱位置和方向,視覺給出抓取點,機器人每次抓取帶有扎帶的一摞紙殼放置到定位剪斷臺上。當層紙箱抓取完成,通過機器視覺判斷是否有大紙殼隔板,若有隔板,給出隔板位置。機器人先把隔板取走。剪繩工位由視覺檢測判斷剪斷臺上的紙箱折疊是否正確,檢測扎帶位置是否在指定的范圍區間(若在范圍區間,給出抓取點和繩子到抓取點距離;若不在范圍區間,則報警),機器人去剪斷扎繩并抽走,通過機器視覺拍照進行復檢,如果紙箱上沒有扎帶,機器人將剪斷后的紙殼放置到流水線上,若兩次復檢后還有扎帶,視覺給出報警。

3 控制系統實現

本控制系統上位機為觸摸屏,下位機控制為PLC,執行機構為工業機器人和對中移載機構。觸摸屏是人機交互界面,用于手動操作,修改一些參數,方便操作設備和監控設備的運行狀態,還可以記錄班次的產量和人員工作效率,也可以提供設備運行時故障發生記錄,便于查找故障解決問題,保障設備安全穩定運行[3]。PLC是設備的控制核心,是設備的大腦,通過輸入輸出信號經數字運算和邏輯控制用于控制電機、氣缸和機器人等執行機構的運行[4]

3.1 控制系統硬件設計

(1)PLC的選型

主控PLC選用西門子CPU1214C,2個16點輸入模塊選用6ES7221-1BH32-0XB0,2個輸入輸出模塊選用6ES7221-1BH32-0XB0,1個DP模塊6GK7243-5DX30-0XE0,1個DP/DPCOUPLER模塊6ES7158-0AD01-0XA0,1個模擬量輸入模塊選用6ES7231-4HD32-0XB0。本控制系統PLC主要用于控制夾具和對中移載機構,并和AGV、機器人進行邏輯信號交互。

(2)檢測元件的選型

用于檢測克朗斯線體上紙箱的距離,選用德國SICK的激光測距傳感器,型號為DT35-B15251;用于料臺檢測的鏡反射光電,選用德國SICK的型號為GL6-P1211,漫反射光電采用SICK的GLB6-P1441S46,接近開關選用SICK的型號為IME12-08NPSZC0S。氣缸上的磁性開關選用亞德客的型號為CMSG-020,用于檢測反饋氣缸動作的完成情況。

(3)執行元件的選型

用于控制氣缸動作和吹掃的電磁閥,均采用亞德客公司生產的五口三位電磁閥型號為4V230C06B,三口兩位電磁閥型號為3V21008NCB,抓手伺服電機為西門子的訂貨號為1FL60342AF211MA1,驅動器為西門子訂貨號6SL32105FB104UF1。

(4)其他元件的選型

工業交換機采用天津吉諾的型號為GIE3008-8T,安全繼電器采用OMRON的型號為G7SA-5A1B,隔離變壓器采用正泰的型號為JBK5-1600VA輸入AC380,雙輸出AC220V1500VA和AC240V100VA。開關電源采用施耐德的型號為ABL2REM24100H。安全門開關選用OMRON的型號為D4NS-1CF。

3.2  I/O變量定義

本控制系統有開關量50個輸入點,29個輸出點。模擬量輸入有3個激光測距的輸入點[5]。由于輸入輸出點比較多,如表2所示,只顯示部分點位。

表2 主控PLC輸入輸出點

image.png 

3.3 硬件網絡組成

觸摸屏人機界面HMI和主控PLC之間現場總線PROFINET通訊,主控PLC和拆垛機器人、上料機器人之間是PROFINET通訊,主控PLC和伺服1、伺服2驅動之間用PROFIBUD-DP通訊。ABB拆垛機器人和MECH-MIND3D相機之間用以太網TCP/IP通訊,ABB上料機器人和MECH-MIND3D相機之間用以太網

CP/IP通訊[6]。如圖2所示。

image.png 

圖2 硬件網絡圖

4 控制系統軟件設計

4.1 功能設計

本文的控制系統可分為主控PLC控制程序、觸摸屏程序、拆垛機器人程序和上料機器人程序。主控PLC程序可分為報警信息程序、對中平臺控制、機器人間信息交互、模擬量處理、伺服控制程序、與AGV交互程序、與線體交互程序等[7]。觸摸屏畫面有主控畫面、伺服參數畫面、信號監控畫面、報警畫面和機器人交互畫面等。機器人程序可分為初始化程序、主程序、抓手程序、SOCKET程序、DATA數據程序等[8]。

4.2 工藝自動化流程

圖3為拆垛機器人程序流程,機器人開始運行后,需人工選擇拆垛垛位,1號門對應1號垛位,2號門對應2號垛位,當人工選擇完畢后,機器人需進行人工二次確認,確認無誤后,機器人需要人工判斷夾具上是否有料,如果有料,請人工取走,沒料,則機器人將進行初始化,并回原點。初始化結束后,機器人進行拆垛放料循環,在初始拍照點獲取機器人與垛位最上層紙箱距離,機器人運行至相機距離紙箱1.7米左右的高度后進行二次拍照。二次拍照是為了獲取抓取位置點,機器人根據收到的狀態碼判斷當前狀態是否符合抓取要求。

image.png 

圖3 拆垛機器人程序流程圖

狀態碼:

0——機器人抓取紙箱;

2——相機錯誤,需人工干預;

3——相機識別出最上層是隔板,機器人將抓取隔板;

4——機器人換垛;

5——相機識別到有扎帶異常的情況,存在沒有扎帶,或者單根扎帶。

機器人抓取完整垛料以后,根據相機反饋狀態碼4進行換垛,并呼叫AGV取走空托盤,補上新料,完成循環。

圖4為上料機器人程序流程,機器人開始接收上位機發來的物料類型,然后將物料類型發給相機,相機拍照獲取扎帶位置,視覺系統判斷扎帶是否正常,不正常則報警由人工處理;正常就讓機器人抓手開始剪繩,剪完繩后抓手把繩子扔進廢料箱,然后視覺系統再拍照判斷是否剪繩成功,不成功就報警由人工處理,成功則抓取物料放到克朗斯線體上,然后回到原位。

image.png 

圖4 上料機器人程序流程圖

5 結束語

該控制系統采用ABB的6軸工業關節機器人模仿人的手臂,按照設定的工藝路徑等參數進行物料的識別、抓取及搬運等動作,是目前工業自動化生產中常用的設備之一。本系統研究的工業機器人自動上下料控制系統是應用在啤酒罐裝包裝生產線中,通過PLC來控制工業機器人的動作,實現兩臺機器人協作的自動上下料作業流程,由于此項操作重復性強并且工作強度高,而且手工操作已經不能滿足大批量生產的實際需求,而工業機器人可以快速準確地高精度重復定位,工作時間長,環境適應性好,可以極大地提高生產效率。可見,工業機器人可以用高精度智能化的操作代替人力,所以對工業機器人的柔性控制系統進行研究,并將其應用到工廠實際生產中很有必要[9]。

基于PLC的工業機器人自動上下料生產線已經在生產車間安裝完成并正常運行半年。這套控制系統的生產線安全平穩運行,具有高度的自動化水平,可以大大減輕勞動強度,提高加工效率。

作者簡介:

謝國強 (1979-),男,山東青島人,工程師,碩士,現就職于青島星華智能裝備有限公司,研究方向為上輔機、小料稱量、雙復合等橡膠設備,線體、堆垛機、RGV等物流設備,自動包裝設備。

駱廣兵 (1987-),男,山東濟寧人,工程師,學士,現就職于青島星華智能裝備有限公司,研究方向為智能物流倉儲類裝備、機器人系統集成等。

王永濤 (1979-),男,山東青島人,工程師,學士,現就職于青島星華智能裝備有限公司,研究方向為機器人、龍門桁架、AGV等。

參考文獻:

[1]肖艷軍,李磊,周婧.基于PLC的自動續料機械手[J].機械設計與制造,2011,(2):152-154.

[2]張業鵬,張明.基于PLC與工業機器人的全自動化碼垛系統設計[J].制造業自動化,2015,(22):108-110.

[3]周琳.基于現場總線的機器人自動沖壓線系統設計[D].上海:東華大學,2017.

[4]劉歷,杜勇.基于PLC的上下料機械手設計探析[J].工業設計,2017,(4):154-156.

[5]張琛,倪受東,張靜.工業機器人自動上下料控制系統的設計[J].機械制造,2018,(56):5-7.

[6]李祥陽,陳萬強,米國際.檢測機械手控制系統的設計研究[J].機械制造,2017,55(9):31-33,37.

[7]吳麗.電氣控制與PLC應用技術[M].北京兵工業出版社,2001:10-15.

[8]劉正迎.四自由度直角坐標碼垛機器人控制系統研究[D].深圳:深圳大學,2017.

[9]吳焱明,葉云龍,年夫來,朱家誠.咬口機自動上下料控制系統設計[J].機械工程與自動化,2014,182(2):153-154.

摘自《自動化博覽》2022年7月刊

熱點新聞

推薦產品

x
  • 在線反饋
1.我有以下需求:



2.詳細的需求:
姓名:
單位:
電話:
郵件:
主站蜘蛛池模板: 性情网站-性派对交换俱乐部-性派对xxxhd-性派对videos18狂欢-国产中学生-国产中文字幕在线视频 | 尤物网站在线-尤物网站永久在线观看-尤物网在线观看-尤物天堂-久久久久久久亚洲精品一区-久久久久久久亚洲精品 | 国产偷抇久久精品A片蜜臀A-国产偷抇久久精品A片蜜臀AV-国产偷抇久久精品A片图片-国产偷窥熟妇高潮呻吟-国产凸凹视频熟女A片-国产玩弄放荡人妇系列 | 欧美youjizz-欧美xxxx做受性欧美88-欧美xxxx做受视频-欧美xxxx做受欧美精品-一级精品视频-一级黄网 | 青草国产-青草草在线视频-青草草在线观看免费视频-青草草在线-国产高清自偷自在线观看-国产高清自拍视频 | 性情网站-性派对交换俱乐部-性派对xxxhd-性派对videos18狂欢-国产中学生-国产中文字幕在线视频 | 天海翼中文字幕-天海翼一区 在线播放-天海翼无码-天海翼视频在线-国产精品网红女主播久久久-国产精品外围在线观看 | 甜性涩爱在线播放-甜性涩爱下载-甜性涩爱全集在线观看-甜性涩爱免费下载-国产成人午夜精品免费视频-国产成人无码一区AV在线观看 极品少妇粉嫩小泬啪啪AV-极品少妇粉嫩小泬啪啪小说-极品少妇高潮啪啪AV无码-极品少妇伦理一区二区-极品少妇小泬50PTHEPON-极品夜夜嗨久久精品17c | 18禁欧美猛交XXXXX无码-18禁无遮挡爽爽爽无码视频-18禁止观看免费私人影院-1区2区3区高清视频-日本在线网-日本在线视频一区二区 在线观看日本视频-在线观看日本免费-在线观看日本www-在线观看日本-久久亚洲精品成人-久久亚洲精品tv | 五月天激情婷婷,欧美午夜在线,日一下影院,免费一区二区三区四区,99热99re8国产在线播放,婷婷开心激情网 | yy一级毛片免费视频-yyyyyy高清成人观看-yy6080理aa级伦大片一级毛片-yy4080午夜理论一级毛片-色吊丝在线观看国产-色的视频在线观看免费播放 | 一级日本高清视频免费观看-一级毛片直播亚洲-一级毛片在线完整免费观看-一级毛片在线全部免费播放-久久综合精品国产一区二区三区 | 国产一区二区三区四区五区加勒比-国产一区二区三区四区五区六区-国产一区二区三区四区五在线观看-国产一区二区三区无码A片-国产一区二区三区-国产一区二区三区亚洲欧美 | 欧美人与性动交a欧美精品-欧美人与物另类-欧美人与牲动交a欧美精品-欧美人与禽片免播放-国产福利在线观看永久免费-国产福利在线播放 | 国产一级免费-国产一级毛片网站-国产一级毛片潘金莲的奶头-国产一级毛片大陆-日本中文字幕免费-日本中文字幕高清 | 亚洲精品在线免费观看,在线日韩欧美,午夜高清在线观看免费完整版,亚洲综合久久久,久久一区二区三区免费,日韩小视频在线 | 精品国产互换人妻麻豆-精品国产经典三级在线看-精品国产精品人妻久久无码五月天-精品国产九九-精品国产剧情AV在线观看-精品国产露脸久久AV麻豆 | 一级日本高清视频免费观看-一级毛片直播亚洲-一级毛片在线完整免费观看-一级毛片在线全部免费播放-久久综合精品国产一区二区三区 | 欧美精品综合-欧美精品自拍-欧美精品专区免费观看-欧美精品在线一区二区三区-欧美精品在线一区-欧美精品在线视频观看 | 国产视频xxxx-国产视频www-国产视频a区-国产视频99-香港一级纯黄大片-香港一级a毛片在线播放 | 久久99精品久久久久久噜噜噜-久久99精品久久久久久噜噜丰满-久久99精品久久久久久噜噜-久久99精品久久久久久久野外-午夜精品人妻无码一区二区三区-午夜精品免费 欧美日韩在线成人免费-欧美日韩在线成人看片a-欧美日韩在线不卡-欧美日韩在线播放-自拍偷拍三级-自拍偷拍欧美亚洲 | 青草视频在线观看免费视频-青草视频在线观看免费-青草视频网址-青草视频网站在线观看-国产黄色一级网站-国产黄色一级毛片 | 91色在线-91色桃-91色视频在线观看-91色视频在线-91色欧美-91色老久久精品偷偷蜜臀 | 精品午夜一区二区三区在线观看-精品午夜视频-精品午夜寂寞影院在线观看-精品午夜寂寞黄网站在线-日夜啪啪一区二区三区-日日摸天天爽天天爽视频 | 黑人巨大精品欧美-黑人巨大精品欧美一区二区-黑人巨大精品欧美一区二区o-黑人巨大精品欧美一区二区免费-黑人巨大跨种族video-黑人巨大两根一起挤进A片 | 亚洲人成电影青青在线播放-亚洲人成www在线播放-亚洲人成a在线网站-亚洲人av高清无码-久操久-久操-9c.lu | 日操夜操天天操-午夜日日日日日日日日日-亚洲欧洲精品无视频一区二区三区四-国产成人精品无码-婷婷福利综合网-日逼影视 | 我爱52av好色,一级毛片大全免费播放,成人午夜无人区一区二区,国产一区国产二区国产三区,青青青青久久精品国产h,狠狠操五月天 | 极品丝袜小说全集-极品丝袜乱系列在线阅读-极品丝袜老师h系列全文阅读-极品手交handjobtattoo-亚洲男人网-亚洲男人天堂影院 | 在线日韩亚洲-在线日韩视频-在线日韩欧美一区二区三区-在线日韩欧美-久久精品嫩草影院-久久精品免视看国产盗摄 | 国产精品三级不卡电影-国产精品三级高清在-国产精品三级国产电影-国产精品三级国产精品高-国产精品三级国语在线看-国产精品三级九九 | 欧美日本免费-欧美日本韩国-欧美日本国产-欧美日本二区-在线观看导航-在线观看成人网 | 日本免费在线观看视频-日本免费在线-日本免费一区二区在线观看-日本免费一区二区视频-2017国产小视频-2017能在线观看的网站 | 国产精品成av人在线观看片-国产精品成久久久久三级-国产精品成久久久久三级四虎-国产精品成久久久久三级无码-国产精品成年片在线观看-国产精品成人 | 国产内射大片-国产男人午夜视频在线观看-国产免费一级片-国产免费一级精品视频-国产免费网站看v片元遮挡-国产免费久久爱久久啪 | 国内精品免费久久影院-国内精品蜜汁乔依琳视频-国内精品乱码卡一卡2卡三卡新区-国内精品乱码卡一卡2卡三卡-亚洲国产精品第一影院在线观看-亚洲国产精品VA在线看黑人 | 午夜成人影视-午夜成人影片-午夜成人免费影院-午夜不卡影院-国产日本欧美亚洲精品视-国产日本欧美高清免费区 | 亚洲成人7777-亚洲成人777-亚洲成人18-亚洲成片在线观看12345ba-国农村精品国产自线拍-国内做爰免费视频 | 中国一级特黄毛片-中国一级毛片在线观看-中国一级毛片特级毛片-中国一级毛片视频-客厅也啪啪厨房也啪啪女-客厅沙发与子对白在线观看 | 国产日韩精品欧美一区-国产日韩高清一区二区三区-国产日韩不卡免费精品视频-国产日产欧美精品一区二区三区-午夜国产精品免费观看-午夜国产精品理论片久久影院 | 亚洲六月丁香婷婷综合,久久精品亚洲精品国产欧美,玖玖精品视频在线,国产日本精品,www成人在线观看,精品日产一区二区 |