1 引言
180萬噸/年ARGG大機組是整套裝置的核心部分,能否長周期運行直接關(guān)系到整套裝置的產(chǎn)量。因此,在2014年裝置大檢修期間,對機組的關(guān)鍵儀表設(shè)備及控制系統(tǒng)進行了升級改造,確保裝置的長周期運行。
2 概述
為保證180萬噸/年ARGG大機組長周期運行,經(jīng)過與廠家技術(shù)人員的交流溝通,利用2014年裝置大檢修期間對三機組、氣壓機現(xiàn)場儀表及控制系統(tǒng)進行升級改造。具體包括以下內(nèi)容:
(1)煙機出口壓力PT1706取壓點移位及入口溫度TE1711A/B/C熱電偶換型技術(shù)改造;
(2)主風(fēng)機軸系儀表增加冷卻風(fēng)吹掃系統(tǒng)技術(shù)改造;
(3)主風(fēng)機控制系統(tǒng)通訊卡升級改造;
(4)氣壓機現(xiàn)場儀表優(yōu)化改造;
(5)氣壓機軸系儀表技術(shù)改造;
(6)氣壓機調(diào)速器優(yōu)化改造。
3 改造內(nèi)容及效果
3.1 煙機出口壓力PT1706取壓點移位及入口溫度TE1711A/B/C熱電偶換型技術(shù)改造
3.1.1 改造前情況
180萬噸/年ARGG煙機出口壓力PT1706取壓點、入口溫度TE1711A/B/C測溫點距離煙機輪盤較近,高速旋轉(zhuǎn)的輪盤產(chǎn)生振動,造成出口壓力取壓管線、入口溫度熱電偶絲斷裂,影響儀表正常測量,影響機組參數(shù)的正常監(jiān)控,而且TE1711A/B/C帶有聯(lián)鎖,容易引起機組停車,對生產(chǎn)造成一定程度的影響。加之輪盤附近溫度高、沒有維護平臺,無法對其進行日常維護。
3.1.2 改造內(nèi)容
將煙機出口壓力PT1706取壓點位置遠(yuǎn)移至出口管道上方,減少輪盤振動;并且搭建維護平臺,便于日常維護。將煙機入口溫度熱電偶由就地插入式改為特制的延伸偶絲遠(yuǎn)端接線盒方式,避免機組振動、高溫造成溫度失靈,機組停機。
3.1.3 改造后效果
改造后壓力、溫度測量儀表運行平穩(wěn),指示準(zhǔn)確。通過改造,有如下優(yōu)點:
圖1 PT1706原取壓點位置
圖2 TE1711A/B/C原測量方式
圖3 PT1706改造后取壓點位置
圖4 TE1711A/B/C改造后測量方式
(1)有效減小機組振動帶來的儀表測量波動,提高機組運行可靠性;
(2)遠(yuǎn)離熱源,延長儀表使用壽命,節(jié)能增效;
(3)搭建維護平臺,便于機組運行期間日常維護。
3.2 主風(fēng)機軸系儀表增加冷卻風(fēng)吹掃系統(tǒng)技術(shù)改造
3.2.1 改造前情況
主風(fēng)機軸系儀表(振動、位移等)在煙機的高溫狀態(tài)下,經(jīng)常出現(xiàn)使用壽命短、測量不準(zhǔn)確等現(xiàn)象。靜葉伺服液壓控制器受煙機高溫影響,殼體溫度高達70℃左右,導(dǎo)致伺服系統(tǒng)穩(wěn)定性下降,造成靜葉調(diào)節(jié)不靈敏,影響機組的正常調(diào)節(jié),容易產(chǎn)生波動,同時高溫加速了液壓元件的老化進度。
3.2.2 改造內(nèi)容
將主風(fēng)機軸系儀表及靜葉伺服液壓控制器增加冷卻風(fēng)吹掃系統(tǒng),利用循環(huán)的凈化風(fēng)將探頭及液壓單元的熱量帶走,降低儀表元件的環(huán)境溫度。同時,在冷卻風(fēng)管線上安裝空氣過濾減壓閥,通過調(diào)節(jié)冷卻風(fēng)壓力,進而調(diào)節(jié)吹掃的強度,有效地控制儀表的環(huán)境溫度。
圖5 主風(fēng)機靜葉伺服液壓控制器改造后效果圖
3.2.3 改造后效果
通過改造,主風(fēng)機軸系儀表運行狀況得到了改進,延長了軸系儀表的使用壽命,測量更準(zhǔn)確、更平穩(wěn);靜葉伺服液壓控制器反應(yīng)更加靈敏,能夠及時接受控制系統(tǒng)發(fā)出的控制信號,進行靜葉角度的調(diào)節(jié),保障了主風(fēng)機長周期的平穩(wěn)運行。
3.3 主風(fēng)機控制系統(tǒng)通訊卡升級改造
3.3.1 改造前情況
主風(fēng)機控制系統(tǒng)采用康吉森的TRICON控制系統(tǒng),與上位機通訊接口為同軸電纜,通訊速度慢、不穩(wěn)定,多次出現(xiàn)通訊中斷現(xiàn)象,無法進行主風(fēng)機運行狀態(tài)的監(jiān)控,影響操作人員的正常操作,給機組的平穩(wěn)運行帶來潛在的生產(chǎn)隱患。
3.3.2 改造內(nèi)容
更換控制器通訊卡(冗余),采用TCP/IP通訊方式協(xié)議,兩塊冗余的通訊卡分別通訊到兩個冗余的交換機上,再由交換機通訊到上位機。在工程師站組態(tài)軟件中更改控制器通訊卡型號及相應(yīng)參數(shù),設(shè)置通訊地址,實現(xiàn)控制器與上位機的通訊暢通。
圖6 改造后主風(fēng)機控制系統(tǒng)通訊卡
3.3.3 改造后效果
通過對通訊卡進行升級改造,徹底消除了上位機與控制器突發(fā)性通訊中斷的故障,實現(xiàn)了人機接口的實時通訊,能夠及時、準(zhǔn)確地進行監(jiān)控機組運行參數(shù),調(diào)整機組運行狀態(tài),大大提高了機組長周期運行的可靠度。
3.4 氣壓機現(xiàn)場儀表優(yōu)化改造
3.4.1 改造前情況
氣壓機現(xiàn)場防喘振流量變送器FT825、FT826、FT827采用的是差壓方式測量流量,差壓變送器在取樣點下方地面上,而且引壓管線過長,導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)引壓管積液現(xiàn)象,影響正常測量,嚴(yán)重時會造成壓縮機防喘振閥誤動作,導(dǎo)致壓縮機效率降低、能源浪費。
圖7 改造前氣壓機現(xiàn)場流量變送器安裝位置
3.4.2 改造內(nèi)容
針對引壓管積液影響測量問題,在裝置大檢修期間,將三臺差壓變送器移位到取壓管線上方,縮短了引壓管線長度,避免了積液現(xiàn)象的發(fā)生。
圖8 改造后氣壓機現(xiàn)場流量變送器安裝位置
3.4.3 改造后效果
通過對三臺流量儀表差壓變送器進行移位,產(chǎn)生如下優(yōu)點:
(1)避免引壓管線積液現(xiàn)象的發(fā)生,測量值準(zhǔn)確、可靠,進而消除壓縮機防喘振閥誤動作,提高壓縮機工作效率,節(jié)省能源;
(2)由于變送器直接安裝于取壓管線上方,引壓管線短,漏點少,實現(xiàn)了儀表的免維護;
(3)取壓管線裝有集液罐,徹底避免引壓管線積液現(xiàn)象的發(fā)生,提高了流量測量儀表的真實性。
3.5 氣壓機軸系儀表技術(shù)改造
3.5.1 改造前情況
氣壓機軸振動測量系統(tǒng)采用的測量方式是在現(xiàn)場接線箱內(nèi)安裝振動變送器,將振動探頭采集到的電壓信號在振動變送器處轉(zhuǎn)換成4~20mA電流信號,然后送達PLC卡件進行顯示。因機組現(xiàn)場振動大、溫度高,導(dǎo)致現(xiàn)場接線箱內(nèi)的振動變送器頻繁故障,嚴(yán)重影響了機組的長周期運行。
3.5.2 改造內(nèi)容
通過多次論證,取消現(xiàn)場接線箱內(nèi)的振動變送器,采取“前置器+變送器”方式,在現(xiàn)場接線箱內(nèi)安裝前置器,將變送器安裝在機柜室內(nèi)環(huán)境條件符合要求的機柜導(dǎo)軌處。這樣,振動探頭測量的信號首先到達現(xiàn)場接線箱內(nèi)的前置放大器,轉(zhuǎn)換成電壓信號,再經(jīng)過機柜室內(nèi)的變送器轉(zhuǎn)換成與之對應(yīng)的4~20mA電流信號,最后送達PLC卡件進行上位顯示。
圖9 改造后氣壓機振動變送器安裝圖(控制室機柜導(dǎo)軌)
3.5.3 改造后效果
改造后通過實際應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)前置器的耐振性能和耐高溫性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于振動變送器,沒有發(fā)生前置器損害現(xiàn)象,提高了儀表信號的精確度,延長了壓縮機軸系振動儀表的使用壽命,實現(xiàn)了機組的長周期運行。
3.6 氣壓機調(diào)速器優(yōu)化改造
3.6.1 改造前情況
氣壓機原調(diào)速系統(tǒng)為WOODWARD 505調(diào)速器,在實際應(yīng)用中,因需要與PLC集成使用,經(jīng)常出現(xiàn)無法復(fù)位、轉(zhuǎn)速控制不及時等現(xiàn)象。
3.6.2 改造內(nèi)容
通過對氣壓機控制系統(tǒng)升級改造, 將原調(diào)速系統(tǒng)改成TRICON ITCC系統(tǒng)。在新的控制系統(tǒng)中將PLC第三方調(diào)速器取消,用PI脈沖卡直接采集速度脈沖信號。
圖10 改造后氣壓機轉(zhuǎn)速脈沖卡件及上位機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)畫面
3.6.3 改造后效果
改造后的調(diào)速系統(tǒng),測量轉(zhuǎn)速精度更高,可以達到1‰,響應(yīng)速度更快、無滯后,并對機組調(diào)速控制、防喘振控制、聯(lián)鎖及PID等控制功能做到無縫兼容,投用后運行可靠,便于操作人員能夠準(zhǔn)確、快速地對氣壓機轉(zhuǎn)速進行控制,實現(xiàn)了機組長周期運行的目的。
4 結(jié)語
儀表使用壽命的長短,取決于儀表現(xiàn)場安裝環(huán)境的優(yōu)劣。特別是主風(fēng)機、氣壓機這種大型機組,現(xiàn)場溫度高、振動大,對儀表的測量效果影響很大。要想機組能夠長周期運行,必須改變現(xiàn)場儀表的安裝環(huán)境,這就要求在今后的維護工作中,善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,確保機組能夠長周期運行。
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作者簡介
徐林慶(1966-),男,遼寧本溪人,工程師,本科,現(xiàn)就職于大慶煉化公司機電儀廠,主要研究方向為現(xiàn)場儀表與過程控制系統(tǒng)的維護與維修。
摘自《自動化博覽》2016年4月刊